近年来,随着大牛地气田
天然气开发步伐加快,
气井压降成为制约产量稳定的瓶颈,
华北采气一厂为稳固气井压力和产量,保持效益的持续稳定,引进气举工艺破解气井压降和减产问题。
常规天然气压缩气举作业,是集气站天然气通过气举压缩机进行四级增压后,向井内注入压缩后的高压天然气,将井内积液举升至地面,从而达到清除井内积液,稳定气井生产压力和提升天然气产量的目的。
但常规气井一般在气井较严重的情况下气举效果不佳,不能及时有效的对井内积液进行排出,从而影响气井成功率,华北采气一厂通过不断优化气举措施工艺,利用技术手段破解难题,
开展气举疑难井技术分析,针对高产液水平井通过“多次排液+连续泡排”的工艺方法,提升高产液水平井复产成效。
针对高产液气井稳产时间度短,气举有效率低,通过前期经验,加强多次排液法的现场应用,尽可能多的排除井底积液,提升复产气量,延长稳产周期。今年10月初,对52号站开展7口水淹井气举作业,采气一厂作业管理队利用“多次排液法”累计排液32.5方,成功率86%。
针对同井场存在邻井的高液柱井实施“井口互联互通”,在井口排液气举和站内充压气举两种气举工艺的基础上,上半年开展了井口互联互通工艺改进与现场验证,建立气举排液循环,提高成功率。DPH-18井是长期关停井,井内液面高,采气管线不通畅,气井生产液量大,井场道路不通,多次充压复产无效,采用井口互联互通气举工艺,举出井内积液33方,累计增产26.6万方,目前生产稳定。