9月下旬,压缩机A机由于后端轴承振动高停机。经测试分析,转子动平衡被破坏,需要对压缩机进行解体检修。
随即,东方作业公司从所辖各海上装置抽调动力、机械专业技术骨干3人,组成压缩机转子联合检修小组,由乐东15-1气田机械技师王永彪担任转子更换作业负责人,开展压缩机检修作业。
经检查,转子内缸进口导叶腐蚀严重,无法正常使用。如果返厂维修,不仅周期长,还会因为无备用机影响现场生产。检修工作一度陷入停滞。
经多方探讨,王永彪提出用高分子材料对转子内缸进行修复,用高分子材料重塑一道O圈槽。
O圈是一个密封橡胶圈,在转子装配到机橇内时,O圈起到密封作用。由于O圈槽需要承受高压天然气流的冲刷,不仅要有足够的附着力,还要有足够的强度。因此,对于高分子材料是否满足要求,联合检修小组成员心里都没底。
随后,联合检修小组将压缩机故障情况反馈给厂家技术人员,商讨用高分子材料修复内缸的可能性。得到厂家肯定回答后,检修小组紧急采办物料,经过3天的抢修,内缸进口导叶腐蚀部位被成功修复。
燃气压缩机是进口设备,结构复杂,装配精度高,加之厂家技术保密,以往这类设备维修都是依靠厂家技术人员。
核心技术有求于人,势必受制于人。2016年,东方作业公司将动力旋转设备自主维修列入重点攻关工作。
要想修,先得有人。东方作业公司首先从所辖气田抽调技术骨干成立旋转设备维修组,给技术人员“开小灶”,组织他们参加厂家的相关技术培训。
其次,试行动力夜班无人化,逐步将动力人员从常规操作中解放出来,让人员更多地参与到发电机和压缩机故障检修中,致力于打造一支高效、专业的维修队伍。
再次,打破气田间员工的编制限制,抽调技术骨干成立灵活高效的联合检修小组,哪里有难啃的硬骨头,就把这支“精兵”派过去。
两年来,旋转设备维修组先后自主更换2台压缩机内缸和6台透平核心,累计节省维修费用近230万元,逐步走上了压缩机检修“从跟着看,到自己干”的自主化维修之路。