受市场因素影响和煤化工行业的兴起,大庆石化产品创效压力剧增。大庆石化公司科学从严精细管理,通过加强厂际原料互供,解决生产经营瓶颈,有效保障了企业可持续创效能力。2018年,大庆石化累计加工原油540万吨,生产合成氨37万吨、乙烯106万吨,实现营业收入473.72亿元,利润10.39亿元,上缴税费77.82亿元,圆满完成了全年生产任务。
近年来,商品液氨越来越受到市场青睐,作为新的效益增长点,大庆公司加大液氨产品的生产和销售力度,满足客户需求。由于原有的液氨输送能力不足,很多液氨罐车司机经常需要排队取号,甚至需要提前一天排队,有时需要夜间装车,给安全生产带来较大隐患。为给客户节省时间,降低安全风险,提高工作效率,大庆石化对商品液氨泵和装车栈桥进行了扩能改造,新增送氨泵设计能力达每小时70吨。改造前,平均液氨装车量为每天1000吨左右,扩能改造后,液氨输送能力可增加一倍,日送量达到2000吨以上,同时对氨气回收系统进行改造,在保障安全环保的基础上,输送能力翻了一番。
为了提升高附值石蜡产品的生产能力,大庆石化投资2700万元,在原成型机厂房新建一条自动成型生产线,包括5万吨/年石蜡成型机、制冷量980千瓦冷冻系统、自动包装码垛系统等,使大庆石化石蜡产能提升到23万吨/年。
受下游腈纶市场低迷的影响,丙烯腈装置降低至历史最低负荷运行。为缓解公司丙烯平衡压力,实现效益最大化,大庆石化优化厂际互供,投建了丙烯腈装车栈桥,合理调整资源配置,将产品结构进行优化。
为了提升高附加值产品创益能力,2018年,大庆石化化工二厂丙酮氰醇装置带料加工产品2.70万吨,创效1.28亿元,出厂丙酮氰醇商品量711.48吨,创效604万元,装置产量同比增长510吨,能耗创历史最好水平。
受市场因素影响,成品油库存高居不下,为保障汽油在高库存运转下的平稳生产,大庆石化多举措有效缓解成品汽油高库存压力,保证产品多出厂、快出厂。
操作人员在汽油调和过程中自觉加快调和速度,精心计算调和比例,合理消耗高库存组份油;岗位操作改动流程及时准确,罐循环阀门开度到位,确保汽油一次调和成功率,避免二次调和时造成组份浪费和库存量增加。
同时,大庆石化密切关注市场情况,准确研判市场走势,与销售企业积极沟通,及时上推产品销售和互供价格,为企业创造可观的效益。