西北油田雅克拉采气厂大涝坝集气处理站,日均产气25万方,2005年建成投产以来至今,所管辖的
凝析油稳定单元中的凝稳塔每天生产轻烃3吨到4吨范围。
经过对凝析油挥发气和轻烃成份化验取样调查,结果发现凝析油类挥发气(油类饱和蒸汽)、轻烃组份为C5,并含有少量的C4、C6,均具有较高的经济价值,如何全部回收、避免效益流失,成为摆在现实的一道难关。
在生产实际运行中,岗位人员和技术人员还发现凝稳塔顶内的挥发气有明显含水,凝稳塔顶和回流罐之间的两相分离器(油水混合室)没有独立的油室,排放底水时,容易带油到排污池,如果排水操作不够精细,还进一步影响和造成少量余水和凝液,混合输送到下游液化气塔顶管线中,影响液化气产品质量和发生液位计水合物冻堵(深冷工艺),更为重要的是塔中的少量部分凝液无法有效回收,又造成一定的经济损失。
《凝稳系统产烃升级改造》技改项目在2018年下半年进行施工改造,新增新型凝稳回流罐一台、凝液循环管线16米、操作控制、排水阀门3个、完善小班人员调节温度、定时排底水、洗盐等操作规程管理制度6项,计划今后目标:在每日均产4吨的基础上,再增产轻烃1吨。
经过3个月的投产运行统计,截止2019年2月26日,该站在传统每日保持产气24万方上下范围的基础上,所产轻烃从以前的日均产4吨上升到日均6.5吨,减去计划内的增产1吨轻烃外,每日多增产1.5吨,创效30万元以上,实现技改创效超预期。