“每立方米14.17毫克。”3月5日9:00,
金陵石化2号常减压常压炉烟气中,二氧化硫含量的实时数据显示。
这是今年以来,该公司为降低加热炉烟气中二氧化硫含量,多措并举,实施优化生产的结果。
去年底,按照总部要求,“身高”50米的2号常减压装置的2台加热炉烟囱增设烟气在线检测仪,对烟气数据进行联网,加强日常监测管控。在线数据显示烟气中二氧化硫含量平均在每立方米40毫克左右,小于国家环保标准每立方米50毫克。尽管如此,这对于要求更高的绿色企业来说,这样的数据不尽如人意。
为此,今年以来,加热炉所在的该公司炼油二部组织力量攻关,剖析原因,寻找解决办法。攻关人员首先通过校表,协调环保监测站进行手测数据对比,消除了在线仪的检测误差。之后,他们联系质检中心对燃料气采样分析,又找到了降低加热炉烟气中二氧化硫的好办法。该公司自产的加热炉燃料气主要来自焦化装置和催化装置,分析发现,原流程中来自焦化的燃料气总硫量浓度高于每立方米200毫克,而产自3号催化裂化的燃料气总硫量浓度小于每立方米50毫克。于是,攻关组人员再通过优化燃料气进料,调整工艺生产,多举措,从根源上降低二氧化硫含量。
实施后运行结果表明,2月份,常压炉和减压炉烟气中二氧化硫含量,由之前平均每立方米39毫克左右,降至约15毫克,降幅61%,运行稳定,推进了公司绿色创建。