今年一季度,
齐鲁石化烯烃厂优化
芳烃装置运行,苯类产品总收率比去年提高1.37个百分点,甲苯同比增产3486吨,能耗同比降低48.15千克标油/吨,芳烃装置实现了增产节能双丰收。
烯烃厂芳烃车间有三套抽提单元,今年以来三抽提负荷低,导致一二三抽提全部运行,造成装置能耗较高。为了消除三抽提存在的问题,他们借
炼油厂停工检修的时机,决定对三抽提进行检修。
3月9日,三抽提完成停工检修后开工正常,他们高质量完成了检修。三抽提运行后,检修效果显著,负荷进料量从75吨/小时提高到85吨/小时,装置处理量大幅度提高,产品产量和质量得到提升,产品稳定合格采出,同时一抽提装置运行稳定,造成加氢汽油原料库存不足,一二抽提只能保持低负荷运行。
为了实现节能降耗和装置的长周期运行,在原料库存较低的情况下,经过反复研究,决定停带负荷能力偏低的二抽提。3月18日二抽提停工,开始进入检修阶段,这给芳烃装置提升产量,降低能耗创造了条件。
芳烃车间副主任李晨每周都召开李晨劳模创新工作室攻关会议,对每个人检查出的情况和问题进行汇总,并一起研讨解决,集思广益,让所有的职工都能参与到优化攻关中,助力芳烃装置增产节能。
“一抽提和三抽提高负荷稳定运行,苯的产量从检修前的20吨一小时提高到25吨一小时,甲苯的产品质量、产量也得到显著提高。”烯烃厂芳烃车间副主任李晨说。
为实现三抽经高负荷长周期运行,车间对工艺运行参数进行了优化,及时调整加氢汽油的配比,保证装置进料组成接近设计值。并把抽余液中的溶剂含量降到最低,可以降低工艺损失,保证后续产品和副产品质量的稳定。
为稳定三抽提高负荷运行,他们将第一、二加氢装置的加氢汽油多进三抽提原料罐,提高三抽提进料负荷,同时关注来自炼厂的脱戊烷油的量和质量,发现问题及时联系厂调度进行协调,保持三抽提高负荷运行。
针对一抽提的实际,他们通过调整第一、二加氢装置的加氢汽油的量,维持一抽提原料罐液位稳定,同时微开装置现场一抽提抽余油至进料缓冲罐循环阀,保持一抽提抽余油和抽出液合格采出。
通过反复优化调整,现在一抽三抽达到了满负荷运行,二抽提停工后,再沸器和机泵停用,可节约中压蒸汽约10吨/时,节电160千瓦/时,每天节约费用5万元。同时还减少循环水、氮气、仪表风等消耗。
今年一季度,烯烃厂芳烃装置苯类产品总收率比去年高出1.37个百分点,甲苯同比增产3486吨,能耗同比降低48.15千克标油/吨,实现了增产节能双丰收。