中韩石化烯烃分部碳五分离装置大力推动技术优化,提高设备运行周期,降低能耗物耗。装置自2018年6月检修完开工以来,实施三项重点技术措施效果明显,截止4月的成果估算,溶剂利用效率提高10%。
优化生产工艺,降低设备切换频次,提高溶剂利用率。物料聚合结焦是该装置的工艺生产特性,设备运行到期每次切换,将致使约3吨含焦溶剂排入地下罐。2018年6月检修后开工,装置组织技术人员对生产工艺加以优化,将第一萃取系统、第二萃取系统分两个纯净等级,新鲜溶剂直接进入第一纯净等级,第一纯净等级溶剂进入第二纯净等级形成溶剂大循环,两个溶剂系统合理溶剂纯净等级,较大提高了设备运行周期。
定期回收含焦溶剂,生产期间无溶剂外排,废旧溶剂得到有效再利用。装置设备切换检修必须进行倒空作业,含焦溶剂大量排入地下罐,排入地下罐的含焦溶剂含有约70%净溶剂。去年检修完开工后,装置制定班组长期计划,要求班组定期回收至溶剂再生釜再生,除去焦质,含焦溶剂利用率达到100%,最大限度地达到降物耗目的。
采取不同负荷条件下,标定合适的化学药剂添加量的方式,降低物料结焦可能性,保证溶剂萃取效率。装置化学药剂的添加对物料结焦存在直接与间接的抑制作用,第一、第二萃取单元化学药剂主要直接抑制物料结焦,溶剂再生系统化学药剂能阻止溶剂水解,防止水解产物促进物料结焦,起到间接抑制结焦作用。去年检修后,他们根据装置生产负荷变化定期标定,严格把控化学药剂的添加量,大大降低设备运行期间结焦可能性。4月最新数据估算,相较原始开工第一个运行周期,增加溶剂萃取效率约20%。