7月30日10:25,天津
石化烯烃部加氢(DPG)装置按计划停产,通过一条新建管线将粗裂解汽油改送至中沙(天津)石化乙烯装置进行深加工。这是在“大天津石化”理念下,发挥一体化优势,天津石化与合资企业中沙(天津)石化之间物料加工优化的共赢增效之举,标志着天津石化整体一盘棋的优化策略有了进一步的提升。
今年以来,受高低硫价差倒挂,轻重质价差缩窄、消化高成本
原油库存等影响,原油采购成本相对增加,加之自身装置结构特点,当前产品市场价格变化使天津石化盈利能力比同行业差距拉大。对此,天津石化深入对标分析存在问题,紧贴市场变化做实生产经营全流程优化。
他们结合装置进入运行后期的实际,在确保装置平稳运行的基础上,持续提升优化工作“含金量”,并紧跟市场情况,组织资源向高效益方向流,以算大账、算总账,舍小逐大为原则,根据市场“风向标”,及时调整生产经营策略,推动创效措施落实,由此展开了更深入的跨专业、跨属地的优化联盟,以灵敏的触角和反应系统指导生产经营。
以粗裂解汽油送中沙(天津)石化项目为例,天津石化烯烃部的粗裂解汽油中富含碳八碳九馏分,是生产高价值产品苯乙烯的优质原料。按新的市场行情算,原工艺流程中生产出的产品价值低,既发生了运行成本,又导致碳八碳九馏分不能有效利用,而中沙(天津)石化DPG装置和苯乙烯装置还有负荷余量,这是一条提升物料价值的可行思路。天津石化积极与中沙(天津)石化深入沟通,最终达成共识,通过项目建设,逐步安排天津石化烯烃部加氢(DPG)装置停产,乙烯车间产出的粗裂解汽油全部送往中沙(天津)石化DPG单元进行深加工,节约运行能源消耗,进一步增加苯乙烯产量,同时每小时富余出的氢气转供炼油部,大大缓解了氢气资源的不足问题,保守估计每年创造经济效益3900万元。在天津石化像这样的跨界优化已形成一种趋势。
据天津石化相关负责人介绍,此前的优化多以作业部为单位,各自为战,进行的是局部、短期、见效快的“扫浮财”式的优化。如今进入深挖潜阶段,局部力量明显不足,需要站在全局的高度寻找优化创效点,联合多方力量合力进行。于是,他们在对标先进企业的基础上,开展了全员、全方位、全覆盖的优化创效活动,形成“创效没有旁观者,人人都是创效人”的良好氛围。
释放炼油高附加值产品产能始终是炼油部优化生产、调整结构、提升效益的重要举措,然而持续深度的优化遇到了瓶颈。以市场热销乙醇汽油组分油生产为例,组分油中的多种重要组分的价格受市场影响太大,如何通过调整调和比例,让组分油在保证质量的前提下成本最优?炼油部仅凭一已之力无法破解。天津石化组织技术质量部、经营计划部、财务部、研究院,多专业联盟助力炼油部,优化乙醇汽油组分油调和方案。他们依托大数据建立了“数字处理模型”,结合市场变化,通过数据优化,出具最优的调合方案,每年可直接降低生产成本数百万元。
像这样跨属地、跨专业的优化联盟不胜枚举。以炼油部将市政中水引入二级除盐水系统为标志,炼油部、水务部及中沙(天津)石化除盐水供水管线形成可相互贯通的环网,既降低了生产成本,又极大地提高了除盐水供水的可靠性及输配水的灵活性; 4月份,化工市场苯产品价格持续走低至原料价格以下,天津石化迅速调整生产方案,增产甲苯、3号石油醚混合送炼油部,作为汽油调合组分,生产市场热销的汽油产品。 6月份,石油苯价格的持续上涨,他们根据测算,及时停止了甲苯生产及输送,转而提高石油苯产量,以变应变拓展效益空间。
今年以来,天津石化实施公司级生产经营优化项目238项,同比增加104项,在提高项目含金量、实现全覆盖的同时,进一步规范了优化管理,明确项目目标、标准、措施、进度和责任人,实现“散养”到“圈养”,上半年完成了年度增效目标的90.69%。