要点提示:
长岭炼化通过平衡使用、平稳运行、循环利用等措施,全力降低生产能耗,8月~10月,企业整体运行效率提升
今年,长岭炼化技术团队依靠平衡使用、平稳运行、循环利用“三道阀门”,拧紧
能耗开关。8月~10月,该公司生产能耗连续保持在64千克标油/吨,创历史新低,企业整体运行效率提升。
平衡供应,能耗创效最大化
“麻烦安排脱硫岗位的蒸汽调节幅度小一点,不然会影响其他装置热源温度调节。”10月15日,长岭炼化生产调度通过远程监控系统,发现炼油二部蒸汽系统压力变化曲线有问题,马上联系值班长协调中控室合理调节,确保平衡用能。
今年以来,长岭炼化围绕能源消耗创效最大化课题狠下功夫。他们根据不同的运行功能划分装置群,再以群为单元科学计算相邻装置群的用能比例,平衡供应蒸汽、燃气等的使用量,提高整体用能效益。8月~10月,他们依据事前计算的
汽油生产装置群日常用能结果,均匀调节催化等装置的用能量,实现了装置热电、燃气消耗逐月下降。
同时,他们根据市场需求,及时调整各装置群运行方案,用同等比例的能源消耗,产出更多适销对路的高价值产品。前10个月,该公司柴油加氢装置在完成原料保供任务的基础上,降低市场销售价格不高的乙烯装置裂解料产量,增产石脑油,不仅为企业内部多产高辛烷值汽油、二甲苯提供了优质资源,还为用氢装置提供了低成本氢气。
平稳运行,减少异常用能损耗
今年以来,长岭炼化技术团队以“保平稳、降能耗”为课题展开技术攻关,总结分析各装置运行特点,并根据梳理出来的各类技术问题,拟定多个技术小课题分配到班组进行日常化研究,逐个消除装置运行瓶颈,减少异常用能损耗。
技术团队编制各装置平稳作业指导书,固化各类预防性操作生产经验,并以晚班小课堂等形式,加强岗位技能培训,打通基础理论与实际操作的最后一公里。同时,他们将各装置重要控制指标下发至岗位操作员,提醒大家在运行操作过程中,抓住关键科学操作,降低能源消耗。
同时,技术团队还不断对实时生产数据库进行模拟、修正、完善,在现有工艺管理指标基础上,缩小控制范围,提高操作精度。
循环利用,从源头降低生产用能
今年以来,长岭炼化技术团队逐套分析各装置的余热利用、能量回收等情况,根据运行需求,加快各装置工艺、设备改造完善,采取能再利用的全部再利用、能回收的尽量回收的循环用能方案,深度降低能源消耗。
他们改变高温产品冷却流程,将高温余热引入相应装置作为运行热源或装置原料预热介质,降低蒸汽和燃气消耗。他们将蒸汽换热冷却后的凝结水全部回收,作为优质资源补充到热电装置作为原料。他们改造能量回收装置,将大型机组的势能转化为动能,代替电机转动驱动装置运行。
同时,技术团队还瞄准生产装置90摄氏度至150摄氏度的低温余热资源,启动发电课题研究。目前,长岭炼化已投运两套低温余热发电系统,节约电能,经济和社会效益显著。