3月3日,
长岭炼化炼油二部值班长王仙盯紧控制台各装置的运行数据,协调带领班组勤跑现场,竭力增产丙烯。
“丙烯收率每增加0.1个单位,就可为上千个口罩提供生产原料,关键指标我们得盯紧!”王仙说,丙烯是生产聚丙烯的原料。近期,长岭炼化全盘优化800万吨炼油项目,打丙烯组分源头深井,尽量让聚丙烯装置“吃饱喝足”,全力保障口罩生产企业原料供给。
据了解,炼油项目要提高丙烯产量,先得增产
液化气。在长岭炼化,
催化是增产液化气的主要装置。技术团队深入摸索该装置的运行性能,快速编制完成多产液化气运行方案,并蹲班指导班组调解各类指标,深挖油料中间的丙烯组分。
影响液化气生产的数据足有100多个,而且其中某一个数据发生变化就可能出现“多米诺骨牌效应”。为确保平稳生产,装置值班干部除了生产指挥,每隔2小时就要去现场查看工艺运行情况,与岗位操作人员形成网格式管控模式,及时排查各类隐患。
“装置整体负荷不高,市场防疫原料又很急需,装置很不好开。”炼油二部班长王仙说,“即便是饭时,都是吃几口饭,就要带上口罩去现场调阀门。”面对困难,他们细调运行参数,调优生产指标,将油品的液化气“吃干榨尽”。
“在聚丙烯的整个生产流程中,上游好比是挖井的,我们是挑水的,下游是烧水的,如果我们把水挑泼了,就责任就大了!”气分装置负责人说,液化气通过气分装置可分离出丙烯等产品。为防止丙烯组分流失,技术团队采取 “抓两头、管中间”的生产管理策略,优化温度、压力等技术指标,并制定出一套符合实际需求的新操作方法,提升装置丙烯的精细切割能力。
2月,长岭炼化液化气产量超出阶段性管理目标,丙烯收率同比增加0.3%以上,为多产聚丙烯提供了“硬核”支撑。