5月7日,记者从长庆采油八厂了解到,该厂已开工聚合物微球驱122井次,常规调剖12井次,累计增油6326吨,油藏开发效果显著提升。这是长庆油田精准施策,算好效益账,大力推进“控制递减率、提高采收率”稳产工程,挖潜老油田效益增长点的一个缩影。
2020年是长庆油田二次加快发展的关键之年,受突如其来的新冠疫情影响和国际油价暴跌的制约,长庆油田眼睛向内,深挖老油田稳产上产潜力,俯下身子打造高质量稳产利器。老油田产量占原油总产量近80%,如何让这个“大块头”焕发“第二春”,实现高质量效益发展成为低油价下求生存的重中之重。为此,长庆油田坚持问题导向,完善成熟技术,攻关关键技术,大力推进“控制递减率、提高采收率”两项工程,有效盘活老油田存量资源,为老油田创造新的效益增长点。
在控制递减率工程中,长庆油田以“基础研究、精细注水和专项治理”为抓手,研究上产稳产潜力,制定保障措施。精细油藏研究是油田稳产的“指南针”,长庆油田加强以单砂体精细刻画为核心的精细油藏描述,深化水驱及剩余油分布规律研究,制定完善了油藏描述、单砂体刻画指导等5项规范,为老油田稳产的规范化、科学化提供了保证。采油二厂在“注好水、注够水、精细注水、有效注水”上狠下工夫,开展精细单砂体刻画,已刻画14个油藏,完成单砂体刻画2238口,对储层砂空间展布及叠置关系进行重新认识,制定下步措施485井次。
精细油田注水是油藏开发的核心技术。长庆油田坚持“油水并重,注水先行”原则,持续加大注水专项治理力度。通过精细分层注水、推广堵水调驱等技术手段,努力降低油田自然递减。采油九厂坚持以“121”工程为目标,全力推动精细油田注水为核心的降递减工作,依靠注水基本功实现油藏硬稳产,压力、水驱稳中有升,自然递减较2019年同期下降0.4%,为全年任务和指标的完成提供了有力保障。
对长停井与套损井等问题井,长庆油田不放弃、不抛弃,精心研究“医治”方案,确定综合“治疗”手段,再次唤醒“沉睡”老井,延长其生命周期,为油田稳产做出新贡献。长停井治理上,坚持地质工程一体化、多专业技术结合,重新认识油藏特征,复查非主力层,恢复老井能力;在套损井治理上,坚持防治结合,进一步降低存量、遏制增量、恢复产量,形成长效隔采、高强化学堵漏、套管修复再造三项长效治理技术。截至5月6日,全油田已治理生产套损油井200口,累计恢复油量1.05万吨,措施有效率达到90%,为实现全年“治理套损油井590口,恢复油量9万吨”目标奠定了基础。
在提高采收率方面,长庆油田按照“四项重点试验、一项稳步推进、四项先导试验”三个层次,突出规模效应、效果提升、成本控制,分层次、分类型精心开展攻关研究和现场试验。根据公司油田开发业务降本增效最新工作安排,2020年提高采收率部署优化调整为9项460井组,覆盖产量100万吨。其中,超低渗透油藏转变注水开发方式试验取得重大突破,老井复压单井产量从2.0吨提升至15.3吨。泡沫辅助减氧空气驱规模逐步扩大,单井组年增油327吨,是注水井措施效果的2.7倍。低渗透油藏二元驱试验效果大幅提升,试验区日产油水平由10.9吨上升至17吨。