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克拉玛依石化:看“过气明星”如何成功“翻红”

日期:2020-07-01    来源:中国石油新闻网  作者:杨中建

国际石油网

2020
07/01
09:52
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关键词: 石油焦 克拉玛依石化 炼油化工

6月28日,在克拉玛依石化公司炼油第四联合车间延迟焦化装置现场,大量的石油焦正沿焦炭塔的排焦口倾泻而出,伴着水流涌入储焦池。

“经过一个月的脱钙试验,石油焦质量提升很大,灰分降低,脱钙率翻番,脱钙剂的利用率达到了90%以上。”炼油第四联合车间工艺工程师雷亮面露喜色。

脱钙试验开始以来,克石化的3A石油焦产量远超计划产量。

今年,受疫情和油价暴跌的双重影响,克石化坚持变中寻机、化危为机,通过技术攻关,让“过气”的明星产品成功“翻红”,这是克石化提质增效措施中的一场重头戏。

延迟焦化装置生产的石油焦俗称“焦炭”。这个曾经被众多大客户争相抢购的“香饽饽”,近些年却因碳化硅行业不景气而需求量降低、产品滞销、经济效益下滑。明星产品“过气”了。

此外,延迟焦化装置所需原料为北疆稠油,随着油田开采进入中后期,原油中的含钙量也越来越高,严重影响了焦炭的质量品级。

“以前生产出来的焦炭,灰分高、有些还接近等外焦,销售价格低,甚至卖不出去,只能拉到动力厂和煤混烧。”雷亮说。

如何脱除原油中的钙等金属元素,消除克拉玛依高钙原油对产品质量的影响,成为困扰克石化科研和技术人员的一道难题。

克石化科技处曾多次组织技术攻关,先后联系过20多家单位、引进评价过10余种脱钙剂,效果都不理想。

“求人不如求己。”科技处处长李荣表示。4月底,他们和延迟焦化装置技术负责人一同前往公司炼油化工研究院,与科研人员现场座谈,共同探讨原油脱钙工业化应用相关事宜。

据相关人员介绍,炼油化工研究院对原油脱钙的研究可以追溯到20年前。早在2000年,这个院就成立了攻关组进行高钙原油脱钙技术的研究,并于2005年建成国内首套原油脱钙示范装置;先后开展过10多次工业化试验,相继解决了脱钙率低、电脱盐跳闸、装置管线积垢堵塞、钙渣夹带等工程化问题。

如今,炼化研究院凭借20多年的积累,成功生产了脱钙剂。这一科研成果顺理成章成为克石化原油脱钙提质增效的破局点。

行走在延迟焦化装置,几乎看不到操作工的身影。“过去开始脱钙的时候,整个过程都很‘坎坷’,要来回调试。这次却出乎意料地平稳。”雷亮说。

科技处、炼油化工研究院和延迟焦化装置三家合力,编制了详细的《石油焦提质增效总体方案》,设立了短期、中期及长期三个目标,并从药剂用量、流程设置、工艺参数控制及风险识别等方面都做了细致的规定。

装置操作员工严格按照方案要求调整操作,每天取样,分析每一个塔的馏出口的焦炭灰分,查看脱钙剂的利用率。“每天要取的还有电脱盐的油样和水样。尤其是油样取起来很麻烦,沫子多,不好取,要特别有耐心地慢慢取才行。”雷亮说,班组员工看着脱钙试验越来越平稳,累点也值得。

分析结果显示,脱钙剂的利用率达到了90%以上,产品质量全部达到3A,实现了短期目标。

实验期间,废水处理一直是原油脱钙系统的“老大难”。高浓度超稠油脱钙废水对工业水装置冲击太大,不能直接排放,而计划建设的高钙有机废水治理项目要到下半年才能实施。这给科技处又出了一道难题。

为了给废水“安家”,李荣寻遍厂区的各个角落,最终锁定了工业水装置的1000立方米单元缓冲罐。由罐车将废水拉至工业水装置,先在罐内预处理,再进入公司污水处理系统。

“我们还给机泵做了小改造,方便脱钙废水预处理。”工业水车间班长吴春惠介绍道。

“因为受废水处理的局限,不能进行深度试验,目前就是稳定好产品质量。后续配套处理装置建成后,再继续进行攻关,争取早日实现1A石油焦的长期目标。”雷亮语气坚定。


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