8月18日,中石化西南油气田永荣工区永页5-3HF井钻至井深5775米后顺利完钻,水平段长1500米,优质储层钻遇率100%。
该井是西南油气分公司部署在四川盆地东南低陡构造的一口开发评价井,首次在页岩气工区试验全通径无级滑套一体化全油管建井技术。该井一开、二开防碰压力大;二开裸眼段长,龙马溪造斜段使用高性能水基泥浆,存在托压及掉块卡钻风险;三开165.1毫米小井眼存在排量低、泵压高、井温较高的难点,同时存在钻遇地层压力异常的难点,因此钻井施工难度极大。
在钻井施工中,分公司与工程公司通过优化轨迹、优选钻头、提升参数等技术措施,顺利完成一开、二开施工任务,其中一开采用单弯预应力组合+MWD随钻测斜,实钻防斜效果较好,最大井斜仅为0.75°,能够有效释放钻压,一开机械钻速每小时34.63米,比设计提高38.51%。二开通过优化井眼轨迹、优选钻头、优化钻具组合和钻井参数,下沙-须家河组机械钻速由设计的每小时10米提升到12.27米,提升幅度达22.7%;龙潭-石牛栏组设计机械钻速由每小时7米提升到7.12米,且一趟钻钻穿龙潭组;二开龙马溪组使用高性能水基泥浆施工,是全井重难点之一,使用1.5°单弯螺杆+水力振荡器,提速提效明显,设计机械钻速每小时2.5米,实钻机械钻速达到每小时4.15米,提升幅度达到66%。
该井三开是全井施工的重中之重,小井眼(165.1毫米)施工、井温超过了150 ℃是施工的难点,关系到本井试验技术能否获得成功。三开前,分公司与工程公司多次组织专家到现场组织开展各项技术措施的制定、施工风险的提示,提前组织并落实各项钻完井设备物资。三开后,分公司安排钻井工程专家驻井指导,组织现场各施工方举行碰头会议,分析井况、制定下步施工方案。通过优化钻井液性能,试验新型降温装置等方式,保障了小井眼条件下三开地质导向工具信号稳定;更换52兆帕高压冲管,提高钻进排量,施工泵压最高达38兆帕。同时成立永页5-3HF井地质工程跟踪小组,安排人员24小时值班,工程地质充分结合,该井优质储层钻遇率达到100%。
永页5-3HF井的顺利完钻,为后续施工同类井提供了成功的经验,为页岩气钻井施工降本增效工作开辟了新的道路,为页岩气开发注入新的活力。