“注意每小时查看汽包压力变化趋势,控制好反应温度,并根据反应转化率分析调整,确保氧化反应最优。”12月初,乙二醇车间一班班长陈进星正在指导班员优化催化剂的选择性。
今年以来,环氧乙烷产品下游市场需求旺盛,但是两套装置的催化剂均到了使用末期,各项性能指标尤其是选择性明显下降,也就意味着同等负荷下产出的环氧乙烷产量相对减少。
其中,2号装置的催化剂是国内首次自主开发,无经验借鉴,优化难度骤增。为了做大环氧乙烷产量,车间技术人员“摸着石头过河”,一方面每季度与催化剂专家及国内同行密切交流,及时优化调整操作,严控床层温度不超标,确保催化剂运行状态最佳;另一方面根据反应温度及时调整装置负荷,每日跟踪氧化反应状况,并及时指导班组优化操作,内操每小时记录催化剂的运行数据和变化趋势,精细操作,严格控制反应器进出口氧浓度和抑制剂加入量,对抑制剂的加入量以克为单位调整。
尽管截止日前,催化剂已超过技术协议保证使用寿命,但其选择性、汽包温度均优于技术协议规定的末期保证值,1-11月份产量创下历史新高。