近日,中国石化荆门石化酮苯脱蜡装置利用加热炉对流室的烟气余热,将饱和蒸汽变为过热蒸汽作为升膜加热器热源获得成功。据测算,每小时可节约蒸汽0.5吨,年可创效72万元。
一直以来,酮苯脱蜡装置升膜加热器以主蒸汽为热源进行加热,是装置蒸汽使用“大户”,每小时消耗主蒸汽约5吨。在持续攻坚创效中,该装置大力开展降本减费活动,深挖装置运行节能潜力,组建节能攻关小组,以改进换热操作为突破口。前期,攻关小组查阅相关资料,进行流程研究、理论推演,发现可以利用加热炉对流室的烟气余热加热1Mpa的主蒸汽,使饱和蒸汽变成过热蒸汽再引入升膜加热器作为热源。由于过热蒸汽较主蒸汽温度高,换热效果好,主蒸汽消耗量会有所下降。
1月初,酮苯脱蜡装置在确保安全生产的前提下,首次实施了这一优化措施,降低了主蒸汽消耗量,节能成效凸显。同时提升了升膜加热器出口温度的稳定性,减少操作调节频次,提高了溶剂回收,不仅为生产操作带来便利,还降低了溶剂消耗。