3月18日,中石化镇海炼化MTBE装置顺利完成一级反应器切换工作,至此,催化剂已连续使用长达210天,切换周期延长近一倍。装置始终保持高负荷平稳运行,平均MTBE油日产量达400吨以上。
MTBE装置一级反应由四台醚化反应器组成,是该装置的核心设备。由于装置工艺及催化剂的特殊性,催化剂平均使用寿命为120天,运行到期后就必须切反应器更换催化剂。频繁换剂易引起装置波动,影响装置的长周期稳定运行。
为延长醚化催化剂使用寿命,促进装置长周期运行,装置技术团队进行多轮技术攻关。他们集思广益,梳理比对近几年来的反应器热点温度历史数据,分析催化剂寿命周期规律及失活原因,讨论改进措施。
炼油三部攻关团队联系并优化上游气分装置操作,通过技术改造等手段降低原料波动,减少碳四原料带水对反应带来的不利影响。团队在保证总转化率不下降的情况下,优化一、二级反应器温度控制,合理分配一级反应器固定床与膨胀床的进料分配比,最大化利用一级反应器的催化剂活性。目前,一级反应器催化剂使用寿命已提高至7个月,年均可节省醚化催化剂消耗15吨,预计每年减少催化剂采购费用近50万元。
据悉,为深入挖掘装置潜力,还将在该装置增设原料聚结器,降低原料带水并脱除原料中的金属离子及碱性物质,促使催化剂使用寿命进一步延长。