8月25日,中国石油和化学工业联合会在北京召开2021年度石油和化工行业能效“领跑者”发布会,镇海炼化1号乙烯装置荣获能效“领跑者”荣誉称号,这是该装置连续第10次获此殊荣。
镇海炼化1号乙烯装置聚焦节能降耗、技术创新、运行优化,全面对标国内外先进指标,全力提升运行效能。2021年,1号乙烯装置生产乙烯110.37万吨,吨乙烯综合能耗577.9千克标油,在产量提升的情况下,能耗较10年前降低10%以上,持续保持行业领先水平。
抓住影响整体能效的“牛鼻子”
8月29日,员工杜大锋正在1号乙烯装置对裂解炉进行特护检查,这是他每周一次的必修课。杜大锋手拿测温枪,戴好防护面罩和耐高温手套,小心翼翼地取下看火孔上的耐火砖,观察烧嘴燃烧情况,对炉管进行测温。“12号裂解炉炉膛内燃烧充分,炉管温度正常!”杜大锋检查完后向内操报告。
12号裂解炉建于2016年,是当时国内最大的气体裂解炉。经过几年运行,2020年,该炉炉膛温度不匀、炉管容易结焦、运行周期偏短,影响1号乙烯装置整体能效。镇海炼化“东海炉王”团队将其作为重点项目进行攻关,深入剖析问题,多次召开攻关会,仔细研究裂解炉上百份图纸,经与设备设计方沟通后最终确定解决方案。
去年初,12号裂解炉文丘里管的内部结构改造、炉管扩径更新、热电偶改型等一系列改造完成,经过一年多运行验证,该炉平均运行周期实现翻倍,最长达122天,且节能效果明显。
攻关团队抓住裂解炉平稳运行这一影响装置整体能效的“牛鼻子”,优化裂解炉参数,通过增设空气预热器、火嘴改造等措施,持续提高裂解炉热效率。去年12台裂解炉平均热效率达到94.41%,在系统内保持领先水平。
攻关缩短烧焦时间的新技术
裂解炉能耗占1号乙烯装置总能耗的50%以上,运行一段时间后,炉管内壁会逐渐结焦,要保证长周期稳定运行,需要定期烧焦,一般单台裂解炉烧焦时间平均近两天。在烧焦过程中,操作人员需仔细调整蒸汽量、空气量、燃料气量等重要操作参数。
为解决裂解炉烧焦过程中岗位人员操作频繁、人工量大、耗时长等弊端,镇海炼化“东海炉王”创新团队进行技术攻关,将烧焦步骤一一拆分,通过大数据分析和研究讨论,调整空气量、蒸汽量、烧焦温度等参数,优化每个步骤的时长和时间节点,缩短烧焦时间,从而降低能耗。
2021年3月,镇海炼化首次在1号乙烯装置5号裂解炉完成快速烧焦。“烧焦过程升温平稳,烧焦效果良好,共用时23小时,比原烧焦时间缩短近一半。”烯烃一部一区高级主管朱伟兴奋地说。去年1号乙烯共实施快速烧焦14次,节约1200吨标油。
目前,镇海炼化在实施快速烧焦的基础上,正积极推进自动烧焦,力争率先打造国内乙烯裂解炉智能化建设标杆。
清除影响安稳运行的“绊脚石”
裂解气压缩机是乙烯工艺中输送原料的第一道关口,保持高效平稳运行对乙烯装置的安稳长满优运行至关重要。装置运行越平稳,能耗越低,一旦运行出现波动,就会造成能耗大增。
2020年,1号乙烯装置裂解气压缩机推力盘和推力轴承出现故障,镇海炼化持续对压缩机组实施特护监控。2021年上半年,公司通过系统谋划,科学部署,对第一套乙烯装置进行短停消缺,历时15天顺利实施“乙烯心脏手术”。
但新的问题接踵而至,汽油汽提塔塔压差出现明显升高。为从根本上解决问题,镇海炼化各专业团队通力协作,最终在塔体实施“微创手术”治疗,通过“微创开孔+增设跨线”引物料绕过塔盘堵塞位置,将症结消除。
影响装置安稳运行的“绊脚石”清除后,裂解气压缩机高压蒸汽产量大幅提高,装置生产能力得到恢复,产品产量创新高,2021年乙烯产量超过110万吨。
10年来,技术团队通过持续攻关,解决一系列制约装置平稳运行的难题,并申请专利11件。