6月24日,在冀东油田油气集输公司创新工作室科技成果现场展示活动中,两名员工利用电动机转子拆装新工具进行转子抽取操作。这个新工具解决了电动机转子抽取和安装过程中易磕碰线圈的问题,实现了无损拆装,有效降低检维修成本。
今年年初以来,冀东油田以创新改革工具为突破口,积极开展群众性创新创效活动,深入探索传统油气水处理业务的新质生产力,力争实现工具从“制”到“智”的提升。
目前,电动机转子拆装新工具已成功应用于冀东油田高尚堡联合站。据了解,该站为大型油气水综合处理厂站,现场拥有各型号电动机315台。电动机转子在抽取、安装过程中与定子或线圈易发生磕碰,导致定子线圈破损。
对此,冀东油田油气集输公司创新工作室成员通过“头脑风暴”,选取库房材料进行修旧利废加工,采取水平位移拆装法,借鉴移动龙门吊和假轴抽取法,成功设计并制造了这款新工具。经过多次试验和调试,该工具的数据准确率、材料齐全率、安装正确率、安全使用率均达到100%。
在活动现场,技术人员张立群介绍,这款电动机转子拆装新工具能有效减少电动机检维修成本,预计每年可节约维修费3万元,缩减维修工时268小时,实现了拆装“零损伤”。
冀东油田计划将该工具在各集输场站推广应用,并不断完善可调丝杠的调节便利性,进一步降低电动机转子拆装时间。