采油四厂管理着1500多口油水井,集中分布在南翼山油田,占总开发井数的81.5%以上。南翼山油田大多为低渗难采油藏,经过近30年开发,老井单井产量低,低产低效井占比较大。采油四厂实施精细注水、措施治理、管理提升“组合拳”,实现老井产量提升,推动低渗难采油藏效益开发。截至8月底,采油四厂今年老井产量占总产量的92.1%。
精细注水,油藏喝足“生态水”
注水是一项打基础、谋长远的工程,需要全过程系统推进。采油四厂以“注够水、注好水、精细注水、有效注水”为目标,加快水井转注节奏,让油藏喝足水,今年前7个月完成转注32口井,日均新增注水量731立方米,油水井数比由3.4降至3.2。
强化注水系统节点管理,在注水源头实施药剂配方优化、储罐清淤、参数优化等措施,在沿程及末端采取支线清洗、分水缸清洗、单井洗井等措施,保障各节点水质达标。今年前7个月,采油四厂完成储罐清淤8座、污泥池清淤2座;完成支干线清洗28.6千米、水井洗井维护757井次,井口综合水质达标率达98.7%。油藏不仅可以喝足水,而且喝上了“生态水”。
深入推进精细注水示范工程,扎实开展注水井智能分注工艺试验。结合动态分析结果,在南翼山油田Ⅰ类+Ⅱ类油藏和Ⅳ油藏实施提级分注,目前,油藏动用程度从30.8%提升至47.3%。
因油藏纵向井段长、跨度大、层数多,导致水驱动用程度低,保压率较低,递减较大。采油四厂以稳油控水降递减为核心,做细测调过程管控,对Ⅰ类井每季度测调一次,Ⅱ类井每半年测调一次,Ⅲ类井每一年测调一次,增加测调频次。加强层段治理,实施欠注层治理,增加注入量,提升水驱储量动用程度。
通过开展精细注水,近3年来,采油四厂注水开发油藏综合递减率下降了3.15%,水驱储量动用程度提高2.86%。
对症下药,老井再次变“青春”
经过近30年开发,南翼山油田主体区域主力层位开发趋于完善,措施选井选层难度越来越大。
近两年,采油四厂按照南翼山油田实施常规增油措施、风西及外围区块实施措施保障接替的思路,从完善注采关系、层调上返、长停井恢复、油井堵水、酸化解堵5个方面开展工作。
在南翼山油田原井网开展补孔压裂完善井组对应关系、低产低效井治理、翼3井区试采评价等工作,保持储量与效益同步增长,让“病井”“躺井”重新焕发活力。建立单井措施井层攻关项目组,按照“逐步探索、分批实施”的原则,进一步落实纵向潜力接替层系,全面提升油井措施效果。
在工艺实施方面,突出“一井一法一工艺”的设计理念,优选7类57井次防蜡、4类74井次防气工艺,检泵周期、泵效、系统效率均完成指标,形成了配套工艺模板。同时,通过变黏滑溜水的推广应用,降低吨油措施成本。今年前7个月,采油四厂开展油井措施53井次,平均单井日增油1.3吨,措施累计增油5519吨。
通过“对症下药”,采油四厂1000多口老井的“体质”越来越好。近3年,老井每年措施增油1万吨以上。
管理提升,培育产量增长极
采油四厂将“强管理”作为产量提升的突破口,成立了技术上产帮带小组。技术上产帮带小组以数字化管控为手段,通过线上监控、分析异常油水井,线下核实生产资料,按照“ABC管理法”分类制定注采调控、碰泵、加药、校对防冲距、检泵等上产措施,提升现场生产管理水平。
着眼于解决油藏主要矛盾,做细油藏三级动态分析,坚持井组分析例会制度,确保油藏管理到位。今年前7个月,采油四厂完成井组分析302井次。通过井组分析,采油四厂完成单井分层精细配注,明确了油水井见效特征并制定分类治理对策;针对分析中发现的问题做好高含水井治理,加大未见效、见效差井组注采调控力度,有效提升水驱开发效果。
同时,采油四厂强化油水井现场管理,优化ZC-2表活剂洗井参数,拓宽应用领域,减少了洗井返排的油井数量。落实“一井一策”,根据每口井的出砂情况,进行差异化管理,近3年,老区日产水平由72吨提升至88吨。