“报告中控
温度、转速都在范围内
滑油分油机运行各项参数正常”
……
截至11月下旬
陆丰13-1平台自主开发应用的
滑油分油机控制程序
稳定运行近两周
不仅为平台安全生产
提供了可靠保障
还节省维修成本20余万元
一起看看这次
自主研发排除了哪些困难?
取得了哪些成果?
自主创新:成功优化控制程序
陆丰13-1平台采用的
滑油分油机控制器程序
为国外进口设备
维修时,需从国外重新下装程序
再邮寄回国
维修成本高且采办周期长
影响平台正常生产
为摆脱对国外售后的依赖
实现滑油分油机控制自主化
平台组建攻坚队
经过数月努力
成功自主开发分油机控制程序
在技术攻关中取得突破
共克时艰:部门协作攻坚克难
分油机控制程序
涉及编程、电力、制造等多个领域
面对参考资料缺失
专业人才缺乏等情况
攻坚队员优化组织结构
细化过程管理、强化效果评估
将技术难题分而治之
转化为一个个可执行的方案
面对几百页英文图纸
上千个电路控制点
攻坚队利用晚上休息时间
加班加点梳理程序和控制点
经过近100天持续攻关
总结出1万余字的操作方案
成功完成程序研发
也为后续自主创新提供有力支持
科学测试:安全高效投入使用
控制器编程成功研发后
为确保分油机程序成功投用
作业人员建立关键节点技术台账
针对关键参数开展实地测试
而该测试需与其他设备联动
过程较为复杂且存在风险
面对难题
攻坚队制定详细测试方案
明确各风险点管控措施
采用分段排除法和反复实验法
对每一段程序进行多次检测
确保分油机功能实现
同时为后续自检自修
建立一手资料
目前
自主开发控制程序
完全满足分油机功能使用要求
陆丰油田作业区将以此为契机
进一步推动进口设备自主研发
持续加强现场设备技术攻关
为油田高质量发展提供助力