芳烃业务团队紧盯市场行情,发挥大修改造后的装置优势,优化生产操作、落实节能措施、推进精细管理,确保芳烃联合装置高负荷平稳运行,努力实现效益最大化。
二月,对二甲苯同比增长15.7%,苯月产量同比增长2.6%,增加效益近3000万,依据中石化口径,装置综合能耗达382千克标油/吨对二甲苯,同比下降18.8%,依据国标口径,装置综合能耗达326千克标油/吨对二甲苯,同比下降18.6%,创历史最佳,运行水平跻身系统同类装置前列。
“通过工艺参数动态优化与设备协同提效,连续重整装置负荷首次突破210t/h大关,创历史最高。” 工艺工程师刘中奎介绍说。面对装置检修后的新工况,团队通过优化工艺流程、强化生产衔接,在确保安全环保的前提下,短时间实现装置全面恢复并提至满负荷运行。
与此同时,歧化与异构化单元同步发力,经标定的新型催化剂活性与选择性显著提升,为长周期、高负荷运行注入“强心剂”。为实现效益最大化,团队同计划模块协作,经济性外购混合二甲苯、甲苯等原料,灵活调整原料配比,显著提高对二甲苯、苯等高附加值产品产出,有效满足市场需求,增强装置竞争力,推动产品收率与质量双提升。
随着低温热利用改造项目(二期)的稳定投用,团队将装置低温余热“吃干榨尽”, 产汽量明显提升,除了满足装置自身需求,还向全厂稳定供能,每月增加经济效益约1700万元,节约近1.2万吨标煤,缓解全厂蒸汽平衡压力,能源梯级利用迈上新台阶。团队加强低温热蒸汽压缩机组的监护运行,及时消除蒸汽漏点,并对备用机组加强保养,确保节能利器高效运行。
目前,装置各项关键参数和指标控制稳定,团队将紧深挖装置增效潜力,优化生产运行,凝心聚力提质增效降本,为公司打赢扭亏增盈攻坚战贡献力量。