吐哈油田由于钻井成本居高不下,影响了勘探开发的步伐。为了降低钻井投资,今年前7个月,吐哈工程技术研究院钻井所在方案设计过程中,坚持“一块一策、一井一策、一层一策”钻井工艺方针,节约钻井投资2900多万元。
牛东火成岩油藏是产能接替的重要区域,也是钻井集中的地区。在这一区域,钻井所根据已完钻井的地质信息,进行设计优化:二开直井油层套管尺寸由直径177.8毫米缩小至直径139.7毫米;三开无固相甲酸盐钻井液优化为可循环微泡沫钻井液体系;优化水泥浆体系和封固段长,二开井封固段长减少250米左右,三开井封固段长减少200米左右。
鲁克沁区块也是今年钻井较为集中的区域,对这一区块稠油油藏的钻井,钻井所打破传统,大胆进行工艺优化,将表层套管直径由273毫米缩减为244.5毫米,将油层套管直径由177.8毫米缩减为139.7毫米,这一举措节约了大量套管。在鲁克沁区块的天然气吞吐试验井管串设计方面,钻井所精打细算,通过水泥封固替代价格昂贵的气密封套管,既保证了井筒密封性,又降低了钻井成本。
巴喀区块是今年天然气开发的重点区块,该区块井深在3700米以上,地层复杂,完钻的探井均为三层套管,钻井成本很高。在这一区域,钻井所结合钻井实际,采取了分步优化、有序实施的优化策略:首先进行减少技术套管下深试验,第一步试验成功后,又进行了缩小技术套管尺寸的试验;进一步优化,尝试不下技术套管,探索表层套管下深。
在进行以上几步优化的同时,钻井所对固井水泥浆和钻井液体系进行优化,使巴喀区块在钻井工程优化方面迈出了一大步。
对于老油田,吐哈工程技术研究院钻井所根据区块特点进行精细化设计,从完井管串、减少表层套管尺寸及下深、减少口袋等细微处入手进行优化设计,见到了很好效果。
通过贯彻“一块一策、一井一策、一层一策”的精细化设计理念,上半年,钻井所节约套管1212.81吨,节约水泥981.85吨,节约减轻剂79.06吨,减少岩屑量1124立方米,累计节约钻井周期341天,节约钻井投资约2930万元。