质量月里,安庆石化炼油二部聚丙烯职工坚持以良好的工作质量保证产品质量,努力把好原料监控、生产过程、包装抽检等各环节质量关,取得了阶段性胜利。截至9月15日,共生产聚丙烯产品1700吨,产品合格率100%,为实现质量月总体目标奠定了基础。
严把原料关。丙烯原料对装置的产品质量及指标的影响是系统性的,可造成大面积、长时间的产品质量不合格。装置一方面加强对两套丙烯精制系统的检查维护,每天定期对固碱罐进行排液检查,监控记录固碱罐的压差,使两套丙烯精制系统保持良好运行状态。另一方面及时掌握罐区原料丙烯LIMS数据,针对不同原料或换罐操作,及时调整聚合三剂配比。
精细操作关。聚合岗位严格按照操作规程和工艺指标进行各釜控制,尤其是做到迅速、准确调整三剂配比,及时切换升温、移热,确保不出块料、高温料。聚合釜R101A、B釜为不锈钢筒体、移热速度慢,恒温时间长,易产生块料,工艺技术人员量身制定了“恒温时间不超4小时,釜底温度74℃,投料量不大于4.1吨”的技术要求,并严格检查督促,有效稳定了两釜的生产。闪蒸岗位规范加氢气操作过程,按照工艺生产熔指控制要求,准确控制加氢气量,不断提高牌号率,还加强了对包装粉料外观和包装质量进行检查或抽查,确保符合定量包装要求。
现场维护关。装置及时对氢气钢瓶到厂压力进行抽检,使其压力达到供应指标要求。各岗位每班检查各机泵的润滑情况,及时调整聚合釜轴封,实现设备良好运行。党员干部职工在质量月中还发挥党员先锋模范作用,及时发现处理压缩机注油器不注油、R101D釜减速机回油阀内漏、部分聚合釜轴封泄漏等隐患,保证了装置高质量稳定生产。针对装置R101B、R201C聚合釜螺带平衡性较差,设备技术员早做准备,正逐台开展改造,以提高设备运行稳定性,保证装置长周期稳定生产。