从4月16日开始,安庆石化炼油二部加氢装置全员介入火炬气开工,经过水冲洗、蒸汽吹扫、试压、氮气置换、试密,23日引火炬气、胺液,建立胺液循环。24日上午启动螺杆压缩机,10:17分开车成功,产品气并入干气管网。此举,标志着该部火炬气及加氢尾气脱硫装置一次开车成功,并于当天拿出合格产品:净化干气。
火炬气脱硫装置于2006年9月破土动工,由实华设计院设计,省安装公司施工。该装置投用后,可达到多重效果。一是有效控制火炬气排放;二能提高燃料气品质,减少废气排放;三是减缓焦化装置生产压力,降低蒸汽消耗;四是提高焦化产品质量,延长加氢装置生产周期。
火炬气脱硫装置设计公称能力为3.5万吨/年,处理炼油三套加氢装置尾气和火炬山回收气。由于火炬气体组成复杂,且含有较多重烃组分,流程上设置火炬气冷却器、火炬气分液罐和火炬气分油器进行深度分液,以除去火炬气体中含有的重烃等组分。该装置采用胺法脱硫工艺,选用复合型甲基二乙醇胺溶剂作为脱硫剂。这套新增装置与系统联系十分密切:它的火炬气与贮运部相关联,它的胺液与炼油一部相关联,它的产品气送到热电厂或者燃料气系统作为燃料。
炼油二部高度重视此次开工工作,专门成立了4个开工小组分别为开工组、保运组、安全监督和后勤宣传组,从部领导、副总到专业组长以及设备、工艺、安全等专业技术人员都全力投入到现场,参与各项工作。从4月16日开始,由该部牵头会同工程监理、省安装公司、电仪部等相关单位,每天下午4:30召开开工协调会,按照节点推进工作进程。
该部加氢作业区提前进行开工准备,他们安排技术人员对全装置操作工进行了岗位培训,要求班长、主操都必须熟练掌握螺杆压缩机开机、停机、运行维护等操作,并进行了全员测试,对考试成绩较差的职工进行补考,直至合格为止。作业区还合理安排人员,从班组抽调劳模班长朱玉明和机泵主操汪海提前介入现场,专门配合施工、试机等工作,在“三查四定”中作业部共发现问题119项,影响开工问题均已得到整改。在开工过程中,作业区采取大休班组加班的方式,既稳定了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ套加氢装置平稳生产,又保证了火炬气开工有足够力量。