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广州石化重整拔头油综合利用见成效

日期:2012-04-28    来源:中国石化新闻网  作者:黄敏清 李凯

国际石油网

2012
04/28
09:26
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关键词: 广州石化 拔头油 综合利用

  3月份,广州石化重整拔头油综合利用优化项目实施后,碳五精制装置生产正、异戊烷发泡剂1272吨,为计划的138.4%;生产环戊烷598吨,为计划的109.8%;生产精制戊烷604吨,为计划的105.3%,商品总量创出碳五精制装置生产以来的最高纪录,当月创效超过200万元。与此同时,单位产品综合能耗同比下降了1.2%。

  化工碳五精制装置“吃不饱”

  广州石化碳五精制装置年加工处理量为3万吨,原料是来自汽油加氢装置的碳五馏分,生产高附加值的精细化工产品:正戊烷、异戊烷和环戊烷,主要用作聚氨酯发泡剂和可发性聚苯乙烯发泡剂,因其应用广泛,在华南市场一直需求旺盛。广州石化的碳五产品纯度高,质量稳定,颇受用户青睐,在市场上供不应求。

  但是,由于上游汽油加氢装置的碳五馏分产量不足,每小时只有3吨左右,无法满足碳五精制装置满负荷的需要。受原料不足的困扰,装置长期只能维持在70%左右的负荷运行,生产能力无法满足市场的需求。因为经常‘吃不饱’,装置产能无法有效发挥,不仅产品总量做不大,而且装置也不是在最优状况下运行,综合能耗和损失率都偏高。

  炼油重整拔头油后路不畅

  在化工碳五精制装置“吃不饱”的同时,炼油区的重整拔头油却由于罐容限制,在物料平衡方面存在困难。一旦出厂不顺、后路受阻,容易出现拔头油罐存高位,重整装置将不得不限量减产的局面。

  广州石化目前重整装置拔头油的日产量约为600吨,但贮运罐区只有三个拔头油罐,容量较小,只有800吨左右,存在着物料平衡与罐存容量不匹配的矛盾。

  以往重整拔头油只能少量掺混调和汽油或是出厂外卖,但因其组分轻、蒸气压高,在贮存、运输时存在安全隐患。此外,由于重整拔头油属于饱和烷烃,其中C3、C4组分占15%~20%,C5组分占60%~80%,是一种附加值较高的产品,外卖往往会因为轻烃资源得不到充分利用,从而导致企业效益流失。因此,如何实现拔头油的内部综合优化利用,缓解拔头油的出厂压力也成为摆在管理者面前的问题。

  两区互供优化解难题

  为了解决上述两个问题,广州石化根据“炼油化工一体化”的工作思路,多次研究讨论方案,现场实地调研,最终确定了重整拔头油综合利用优化方案:通过对两厂物料输送管线进行流程优化,将炼油区重整拔头油通过两厂管廊,直接输送到化工区碳五装置作为补充原料。在大家的共同努力下,跨区域管线流程3月13日全线贯通,炼油区重整装置拔头油顺利直供化工区碳五精制装置。

  “在提负荷的过程中,我们加强了与调度、化验、贮运等部门的工作联系,严格按照方案操作,精心做好设备维护。根据对监控数据的分析,及时调整运行参数,确保装置安全平稳运行和产品质量稳定。现在我们装置产能得到充分释放,实现了满负荷运行,产量也创出历史新高。”碳五精制装置工艺员陈炎高兴地说。

  炼油重整拔头油综合利用优化项目的实施,不仅畅通了重整拔头油的出路,实现轻了烃资源的综合利用,提高了产品的附加值,而且改变碳五装置长期受原料限制,处理量一直徘徊在低位的状态,装置产能得到有效发挥,增强了企业的盈利能力。

  “为打好今年的效益翻身仗,我们坚持在抓好装置安全稳定运行的基础上,

  把优化创效、降本压费作为工作重点。每一个优化项目,我们都成立了专门的优化小组,精心组织、抓紧落实,早日见效。“生产调度部部长田宏斌表示。

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