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塔河分公司严把汽油生产关 实现质量零事故

日期:2012-05-15    来源:中国石化新闻网  作者:梁瑛 朱军丽

国际石油网

2012
05/15
09:39
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关键词: 塔河 汽油

  近日,记者从中国石化股份公司召开的炼油企业质量工作总结会上获悉,塔河分公司今年1至4月份汽油控制指标名列股份公司前列,并已连续6年实现合格产品移库、装车质量和出厂产品合格率100%.这一成绩的取得主要得益于该公司严控添加剂质量、调和过程、油品装车等生产环节关,以实际行动履行了“每一滴油都是承诺”的社会责任。

  “添加剂不达标决不能入库”

  “只要添加剂指标不达标就决不能入库!”这是近日塔河分公司质检员周华春在对一辆运送MTBE的罐车取样分析时说的一句话。

  4月23日,该公司遭遇今年以来最大沙尘天气,尽管黄沙漫天,但在该公司储运车间装置区内,周华春和化验人员正站在MTBE(甲基叔丁基醚)罐车上进行取样分析。半个小时后,所有MTBE罐车分析结束,随即他又监督起了整个卸车过程。最终,合格添加剂顺利入库,不达标的却被无情拒之门外。

  据了解,MTBE作为汽油调和的重要添加剂,它的质量将直接影响汽油辛烷值的提高。为此,该公司从采购环节入手,制定了《成品添加剂验收管理规定》,规范采购步骤,严格分析每一辆进厂MTBE罐车,对于MTBE纯度不达标者一律严禁入厂入库,从源头上把好添加剂质量关。该公司去年全年MTBE进厂量约1.7万吨,未发生一起不合格事件,从源头上保证了产品质量。

  2.46个百分点背后的秘诀

  5月2日,一阵急促的声音打破了午休的宁静,对讲机中传来“306号储罐温度21℃,液位5.32米,请记录。”塔河分司储运车间内操工作人员根据外操数据迅速算出了306号汽油罐的实际密度及吨位,及时确定了调和罐倒油量,避免了因密度及吨位不准确而影响油品调和质量。

  密度、吨位控制的准确与否将影响调和组分加入量的把握,如把握不准将直接导致汽油产品质量降低。为此,该公司对《汽油调和管理规定》进行多次修订,并要求储运人员严格按规定步骤操作。

  一次,在油品调和阶段,储运车间外操职工小李巡检时发现MTBE罐壁上的温度计显示为0℃,而此时外界温度已达到零下10℃,通过用测温盒对MTBE罐进行检测,实测油温为-8℃。他急忙联系内操进行调整,却被一旁监护的王师傅制止住。“这种测温有可能存在误差,最好采取5点测温法减少计量误差。”按照要求,他对油罐进行了5点测温,精确的测温为MTBE的准确计量提供了依据,减小了因油品温度变化所造成的添加误差。截至目前,该公司汽油一次调和合格率比2010年提高了2.46个百分点。

  另外,该公司还注重油品出厂时装车线置换管理,定期派专人抽查罐车清车状况,严格执行产品“六不许出厂”规定。为降低油品装车期间质量风险,该公司生产技术部门重拳出击,对油品装车线是否存在影响产品质量进行检查,发现93号、90号汽油共用装车泵、装车鹤位,且之间只有一道隔断阀,存在重大质量风险。

  针对该情况,检查人员立即责令停止装车,并实施技术改造,对两种牌号汽油实行专泵、专鹤位装车,增加盲板隔离,避免了因装车环节不慎而导致质量不合格事故的发生。

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