塔河采油二厂自主创新的注水开发模式基本完善,建立了一套单井注水选井选层原则和注水替油注采参数标准,为矿场操作提供了指导,进一步提高了效益。
该厂通过全面贯彻试注思路、优化注采参数、加强注水井后期挖潜,注水替油效益进一步提高。其中TK651井多周期注水失效后生产特征呈现供液不足、高含水,间开生产时效低,采用小泵深抽大大提高了油井的生产时效。加深泵挂后生产周期延长近40天,周期产油增加550余吨,为多周期注水替油失效井的后期挖潜提供了良好的借鉴。截至11月底实施注水替油井35口,注水20.23万立方米,产油14万吨,增油9.51万吨。预计全年实施注水替油井38口,注水23.31万立方米,产油15.33万吨,增油10.41万吨,吨油耗水率由2006年的3.06下降至2.23。
对能量递减较快的单元论证注水开发必要性、可行性,编制了详细的单元注水方案,实施过程中严格按照设计方案执行,优化示踪剂监测,及时分析调整。其中TK7-456单元,前期采取TK475CH注水,效果差,经分析邻井TK763井注水较为有利,改为TK763井注水后,改善了单元注水效果,已累计增油1800吨。截至11月底已对12个单元实施注水,其中新增单元7个,单元注水量7.97万立方米,增油1.57万吨。预计全年实施单元注水12个,累计注水量达到8.15万立方米,增油1.65万吨。
2007年以TK611井注水压锥的成功经验为指导进一步扩大注水压锥规模,截至11月底新增注水压锥井7口,注水量4万立方米,产油0.81万吨,增油0.57万吨。其中TK845CH井效果突出,常规完井后仅产油600吨,产层水淹,长期关停,实施注水压锥作业,注水8068立方米,开井初期自喷生产,含水台阶下降,并无水生产28天,已累计采油4102吨,注水压锥使长停井重焕生机。预计全年对9口井实施注水压锥,注水量5.12万立方米,产油0.84万吨,增油0.63万吨。