今年以来沧州炼化重点对蒸汽、循环水、电等公用工程系统进行系统优化,大大降低了消耗。上半年能耗完成61.89 kg标油/吨,炼油生产系统共消耗新鲜水75.65万吨,比去年同期减少19.86万吨;燃料与去年同期相比,总量减少265吨。
从年初开始,沧州炼化围绕着优化公用工程系统采取了多项措施。在蒸汽管理方面,往年春节后随着天气转暖,外供蒸汽量减少,动力车间1#背压机组都要停止运行,转而靠减温减压器运行外送低压蒸汽。今年,沧炼针对电站达标指标和节能降耗的要求,立足1#汽轮机组连续运行,停开减温减压器,只保留主汽门旁路的热备用量,3月初改变多年以来的减温减压器的热备用状态,制定严密的应急预案,停止减温减压器运行,蒸汽全部进入1#汽轮机发电,低压蒸汽外送或进入2#机,增加了机组供热的发电效率。截至7月底,1#汽轮机组累计发电615.35万kWh,比去年多发电222.35万,仅此一项实现降低供电标煤耗48.94g/kWh.同时,完善天然气入厂项目,以降低燃料油消耗量,提高综商。该项目计划今年11月份投用,预计每年可节省燃料油8000余吨。
加强循环水管理,控制各冷却器循环水温差在6℃以上,月均供水量达到了833.7万吨,与去年的854万吨相比,每月减少了20.3万吨。炼油一部在气温变化较大的4、5月份,加强循环水管理,增加循环水温差测量频次,要求每班测量循环水温差,做到循环水温差动态管理,其中仅催化装置5月份即节约循环水23万吨。炼油二部制定循环水检测制度,每周对水冷设备进行检查。对循环水温差小于5℃的冷换设备进行调节,实施关阀卡量;对长期停用的水冷器用盲板隔离;关闭冬季防冻联通阀;对备用机组的冷却水实施关阀限量。经过调整全部冷换设备温差都在指标范围内,装置循环水总温差8℃以上。
节电方面,他们通过摸底全厂机泵运行情况,对余量较大的机泵采取叶轮切削,降低扬程和流量,减小电流,降低电耗举措,收效明显。重沸炉泵、柴油外送泵、汽提塔回流泵、动力除盐水泵、凝结水泵、循环水泵等通过改造,节电190万度以上。仅对动力3#机2#循环水泵和2#机1#凝结水泵实施叶轮切削后,经测算,每月就可降低电耗5800kWh,降低厂用电率1%。