国际能源网讯:2013年的夏天,茂名石化炼油分部联合六车间持续开展“比操作、亮技术、挖潜能、增效益”班组竞赛,取得了点滴成绩,为分部增加了效益。
“每轮班都是新的开始,持续优化、挖掘潜能,增创效益。”是联合六车间班组职工操作中的座右铭。
“我们班的加热炉过热段炉管温度已经调节在指标范围之内了。通过调节,汽包产汽量平均增加了4t/h,外排低压蒸汽量提高了4t/h.”2号加氢裂化装置二班内操小杨亮出了自己的操作结果。
如今的联合六车间,人人在确保装置安全环保运行的基础上,以“深挖潜能增效益”为动力,持续做好节能创效工作。
针对2号加氢裂化装置汽包产蒸汽热量不足、产蒸汽汽量少,远远无法满足装置所需、导致装置能耗高的现状,车间采取优化汽包压力的措施,实现了汽包流程的改造。改造后,装置增产了1.0MPa外排蒸汽量,创效明显。
不仅如此,为了降低装置瓦斯消耗,班组职工纷纷亮出操作技术,他们以毫厘之差精细调节加热炉燃烧、脱硫化氢汽提塔的温度、闪蒸罐的压力等操作。7月份,2号加氢裂化装置当月瓦斯消耗为6.01千克标油/吨,比设计值10.96千克标油/吨降低了4.95千克标油/吨,降本增效显著。
深挖装置潜能无止境。7月份,职工小李的一条小建议“将汽提净化水用作高压空冷注水,可以节省无盐水的用量”得到实施采纳后,2号加氢裂化装置投用汽提净化水线,节省无盐水用量10t/h,当月即节约了动力费用。