“天津石化高度重视环保工作,异味治理取得积极成效。”近日,全国政协调研组在天津石化调研时,就天津石化异味治理工作给予充分肯定。
天津石化将异味治理作为实现可持续发展的重要保障,切实加强污染源头控制,积极落实环保设备的运行控制和装置的场管理水平,异味治理取得阶段性成效。
天津石化将运用LDAR新技术作为异味治理的重要法宝。2014年,天津石化在经过充分调研和交流后,与国家相关专业单位合作,运用LDAR检测与修复技术对炼油部3号常减压、2号加氢裂化、2号焦化、新气分装置,化工部BPX和PX装置,烯烃部EO/EG 等7套生产装置的挥发性有机物无组织排放点进行检测。
截至目前,除EO/EG装置外,其它装置均已完成检测与第一次修复任务,检测发现不达标1108点,目前已修复完成740点,修复率66.8%。其中天津市首套试点3号常减压装置的检测、修复、复测及核算工作已经全部完成。
“经过3轮次的修复,采取了密封点紧固、加装管帽、涂抹密封胶及更换泄漏件等措施,最终成功修复378点,修复率为97%,经核算每季度可减排挥发性有机物10.7吨,减少加工损失约合50000元/季,全年减排量约为40吨,减少加工损失折合人民币约20万元。”天津石化炼油部联合五车间负责人介绍说。
为做好LDAR普查检测,天津石化建立了专门的组织机构,调动了各级管理、操作、保运人员力量,通过搜集相关标准,每周定期召开LDAR工作例会,编制工作周报,开展专项培训和宣传报道等,使LDAR工作快速有效推进。通过7套试点装置的工作,目前天津石化已经完全具备了自主开展LDAR工作的能力。
据了解,今年天津石化将对所有涉及挥发性有机物无组织排放的37套装置实施LDAR检测全覆盖,并已启动了LDAR的管理规定和技术手册的编制工作,通过进一步细化工作程序、检测方法、检测频率、修复要求等关键要素,全面分析泄漏点信息,对易泄漏密封点制定针对性改进措施,对于难以修复的密封元件,制定计划在2016年大修中完成,力争修复率大于80%,无组织排放量减少30%以上,并初步建成天津石化VOC无组织排放监控体系,为实现“无异味”工厂总体目标创造良好基础。