近日,上海石化RSDS(汽油选择性加氢脱硫)装置汽油切割塔进料换热流程改造项目完成并投用,可每小时可节约蒸汽消耗3~4吨。
由于原提供原料的上游装置停役,替代装置与RSDS装置相距较远,原料在经过一番长途跋涉后,温度已大幅降低。原料进入RSDS装置汽油切割塔后,塔底再沸器再进行加热,产生了一部分蒸汽消耗。
然而,汽油切割塔底部抽出的物料温度在130℃左右,在送往下游装置前,需要经水冷却器,释放掉一大部分热量。
一个需要升温,一个需要降温,装置里打起了技术改造的主意,力图实现热量交换。装置人员经过仔细研究,论证了可行性后,把水冷却器的冷却水管线改换成切割塔的进料管线。仅用3天时间,一跟新增管线投用,进塔原料便源源不断地收到出塔物料“赠送的温暖”了。
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