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荆门石化:氨精制检修实现全程清洁无异味

日期:2015-01-22  

国际石油网

2015
01/22
14:51
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关键词: 荆门石化 氨精制

“我的鼻子是不是出了问题,这次氨精制检修怎么没闻到什么味呢?”

“是啊,这次检修都没有接到邻近装置的投诉电话呢!”

“我在现场10多天,确实没闻到什么味。”面对同事们的疑惑,全过程参与检修的荆门石化综合车间操作工吴小虎骄傲地肯定道。

原来,车间在装置停工检修前,就定下了全程清洁无异味的硬任务。停工前,他们组织各专业技术人员、班组生产骨干等反复研究讨论,对停工吹扫的方案进行多次推演,反复推敲每个可能有污染物排放的细节,不断优化,腾空备用罐,增加临时线,确保了方案周全。

吹扫时,他们严格控制好钝化清洗氮气置换的流量、时间和频次,把好退液、吹扫、清洗环节。退液时,低压区利用氨压机停机前确保氨气全部抽入高压区,高压区则利用压力差将液氨全部压入装车系统,低点、死角采用临时退液线专用容器接收,吹扫和钝化清洗采用分步进行,一台一台设备进行,高压和低压相连管线均列表进行一一处理,增加水洗次数,确保吹扫压力和浸泡效果,退液、清洗、吹扫及置换后的混液全部收入密闭备用罐,确保吹清扫净、不留死角。

开工试压气密时,他们根据流程布设采用分区法气密方式,将装置分区人员分组,一组在高压区走流程试管线法兰和阀门,一组在低压区爬塔和容器试人孔及焊缝。执行一事一图一表制,每组人员一项事宜、一份执行表、一张流程图,一人作业一人记录,对发现有泄漏的地方,及时泄压整改,确保试压气密不放过一个法兰,不错过一道焊缝。

2014年12月29日,荆门石化综合车间氨精制装置顺利开工,并成功装车出厂第一批液氨产品。

 

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