“今年来,‘钻井液不落地技术’在大牛地气田以及东胜气田全面推广应用,这项技术应用是主方向,针对出现的部分问题,需要进一步完善和改进。”这是记者6月30日在华北分公司气田指挥部召开的“钻井液技术推进会”上获悉的,“这项技术在国内油气田企业也是率先使用的,传统的泥浆池已经成为历史。”
往年,在传统的钻井施工时,都要在钻井现场挖一个占地约为1.2亩的钻井液池子,也就是泥浆池,这个泥浆池从上世纪60年代大庆油田建设时一直沿用至今,泥浆池内含有化学药剂,对土壤会产生污染风险。
为避免污染,华北分公司在大牛地气田产能建设中,所部署的钻井施工结束后,都要聘用专业的钻后治理队,对其进行无害化处理后填埋,并对其实施植被恢复。
随着国家新的环保法出台,环保的标准要求更高,针对泥浆池的无害化处理,依然存在污染隐患的可能。华北分公司超前谋划,自2013年就率先引进试验“钻井液不落地”技术,钻井液池子是由搭建在地面上的钢架支撑,省去了深挖的泥浆池,节约了土地,彻底避免了钻井液污染地表的可能。
通过2014年扩大试验,不断完善改进,在大牛地气田得到广泛运用,解决了环境敏感区域井位部署问题。
今年来,该分公司进一步推广该项技术的应用,包括东胜气田在内所部署的200余口钻井,全部要使用“钻井液不落地”技术。为使该技术的运用更加科学高效,该分公司及时召开了这次推进会,对存在的部分质量问题给予及时纠正。
该项技术的固、液分离效果很好,钻井液可循环使用多口井,节约了水资源,降低了钻井液成本。然而,单口井分离出来450立方米左右的岩屑,其去向一直是气田开发较为头痛的大事,去年,他们曾试验用来制砖,取得了一定的效果。
由于今年全部推开使用后,钻井废岩屑产生量较大,仅依靠制砖难以消化,于是他们想到了铺建气田道路。铺建气田进入井站的道路,通常需要铺垫红泥和砂子,需要量很大,去年下半年,他们将经过无害化处理后的岩屑,试验了进入井场的一段道路,取得了满意的效果,路边还长出了茂盛的野草。
目前,该分公司提高废弃岩屑无害化处理标准,并经过工程监督中心的严格检验,各项指标均达到或超过国家环保要求标准,得到当地环保部门的认可,已将废弃岩屑用来铺路,既实现了废物再用,又解决了岩屑去向的难题。