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中石化安庆石化:优化产业链挖出效益新空间

日期:2015-12-25    来源:中国石化新闻网

国际石油网

2015
12/25
17:06
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关键词: 中石化 安庆石化

连月来,安庆石化柴汽比保持在1.17左右,比前期降低0.2左右。这是自今年8月份以来,公司落实“增汽减柴”方案带来的可喜局面。

今年以来,柴油市场消费低迷,柴油产销失衡导致库存大幅走高,严重影响炼油板块生产和盈利能力。面对不利行情,安庆石化迎难而上,依靠总部专家组技术支持成立攻关团队,挖掘生产管理和工艺优化的最大潜力,引导生产走出效益困境。

生产紧跟市场走

综合计划部副部长路宏伟一上班就调阅当日的生产日报表,掌握原料进厂和产品销售变动情况,结合互联网实时信息资源,综合分析判断,优化资源配置,这是他日常主要工作。

“产品必须跟着市场走,市场情况变了,生产链条上的所有环节都要跟上。”路宏伟说。

针对柴油涨库,汽油市场需求走高看涨的现状,安庆石化执行总部“增汽减柴”部署,由生产部牵头,联合综合计划部、炼油部成立了技术攻关组。他们梳理炼油装置生产状况,结合总部专家的意见进行综合分析,制定出减少普通柴油、增加车用柴油产量,并通过催化回炼二次柴油达到多产高附加值汽油的具体措施,同时要求综合计划部抓好“海进江”原油选购工作,优先选择直馏柴油十六烷值高的原油品种,在源头上为“增汽减柴”创造条件。

“炼化板块的效益,固然受一些客观因素的影响,但关键还要在管理和优化上下功夫。”路宏伟说,“通过合理挑战生产极限,寻找优化的新空间,才能保证装置最大产能和公司效益的双赢。”

联动下活一盘棋

“‘增汽减柴’方案的重要环节,是将罐区库存的普通柴油通过加氢饱和反应后,再送到两套催化装置回炼,使其长分子断链生成汽油和气体组分。”炼油一部技术组长程周全介绍道。

为此,炼油一部进行了蜡油加氢和催化裂解工艺优化组合实验,精心制定了方案,合理控制柴油掺炼比例。在柴油掺入蜡油反应过程中,实验团队精心操作,严格控制好反应入口和床层温度,稳定循环氢纯度,盯紧各工艺参数变化,并对照数据变化认真做好记录。

很快,实验得出了结论:在蜡油加氢掺炼普柴比为12%时,裂解产品分布较好,质量满足要求,干气、焦炭产率未上升,汽油和液化气产率有所上升,裂解柴油产量减少了12.86%,产品结构得到有效改观。

为进一步推进“增汽减柴”工作的深入开展,炼油一部最近又革新了系统工艺流程。他们新增一条直径50毫米长10米的跨线,将Ⅲ加氢精制柴油通过减压渣油线送到催化装置进行回炼。目前,进催化装置的回炼量为8吨/小时,产品分布同样得到了有效改观。

“对各装置来说,种好自己的‘一亩三分地’固然不错,但必须站在公司的角度,打破条块分割实现联动,这样才能让整体效益最大化,”程周全说。

职工甘当效益挖掘者

在裂解装置主控室,分稳岗位主操汪均接过班就坐在DCS画面前,仔细查看汽、柴油抽出温度,兴奋地说:“这个月油品干点都控制在指标内,合格率100%,我们又可以拿到奖励了。”

“增汽减柴”方案要求分馏塔精馏操作时,岗位人员尽可能将汽油干点往上限控制,柴油干点往下限控制,以拓宽汽油馏程,达到增汽减柴目的。为调动职工积极参与,相关部门同步推出“增汽减柴专项考核细则”,对油品干点控制有着明确规定,根据完成情况,装置可以得到经济奖励。

设立专项奖励后,一线人员落实“增汽减柴”方案的热情被完全调动起来。和汪均一样,班组全员每天除了严格控制汽、柴油干点不超标外,他们还通过岗位练兵增强操作技能,通过加强现场巡检,排除各类隐患,为优化生产打下坚实的基础。

“‘增汽减柴’专项考核是以正面激励为主,发挥经济考核的杠杆作用和调节手段,将企业效益与个人利益挂钩,强化了岗位保装置、装置保部门、部门保企业的积极创效观念。”职工汪均说。


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