今年以来,齐鲁石化热电厂充分发挥基层职工的主观能动性,围绕提高效益和安全生产,号召全厂职工参与到合理化建议活动中去,为企业建言献策,好建议、金点子层出不穷,形成了全员参与创新的好局面。截止到11月9日,共评出合理化建议一等奖20项、二等奖30项、三等奖63项,职工全员参与合理化建议催生创新超百项。
环保创新:装置稳定达标运行
近年来,随着地方政府环保标准的不断收窄,给齐鲁石化热电厂的生产压力越来越大。压力再大,困难再多,也要想尽一切办法确保环保装置达标排放,外排烟气符合最新环保要求。
热电厂二化动力站负责为第二化肥厂及空分装置提供蒸汽,其重要性不言而喻,必须确保锅炉外排烟气达标排放,才能为生产装置提供充足的蒸汽。
二化动力站有3台CFB锅炉,每台锅炉共有新、旧2套石灰石脱硫系统。前一阶段,新系统运行时,备用的旧系统炉膛入口处经常发生床料回流现象,致使在紧急情况下,旧系统无法正常将石灰石送入炉膛,极易造成烟气超标排放。
为此,他们经过多次现场观察,发现了根本原因:在二次风机节能改造时,为减少电耗,在锅炉稳定运行允许的前提下,将二次风压由8兆帕降至2.3兆帕,从而造成旧石灰石系统炉膛入口床料回流堵塞。
经过研究,他们将备用的旧石灰石系统由二次风改为压力高的一次风,消除了在紧急情况下旧系统无法投运而造成烟气超标的环保风险。
操作创新:锅炉并汽减排增效
齐鲁石化热电厂乙烯动力站煤粉锅炉投运后,蒸汽成本明显降低,但是整个动力站的核算成本仍旧偏高,必须想尽一切办法降低成本。
起初,他们在启、停锅炉时,采用传统的开排汽阀的停炉方法。在启动锅炉时,首先开启排汽,把低温、低压的不合格蒸汽排掉,等蒸汽压力达到合格标准时,产出的合格蒸汽才并入蒸汽管道,造成外排蒸汽损失。
为减少蒸汽损失,将外排的蒸汽回收利用,他们根据供给烯烃厂超高压、高压、低压三种压力蒸汽等级的实际情况,制定启、停锅炉操作方案。
燃煤锅炉启动初期,压力升至2兆帕时,直接将蒸汽并入低压蒸汽母管,逐渐关小对空排汽。随着蒸汽压力、温度不断升高,流量达到100吨/小时时,全关对空排汽。当压力升至4.5兆帕时,并入高压蒸汽管线,直到压力达到11.8兆帕时,并入超高压蒸汽管道,这样就能实现蒸汽回收利用。
他们根据锅炉启动操作,同样制定出停炉操作细则。锅炉启、停过程中,燃油炉、燃煤炉相互配合,技术员指导操作,彻底解决了启、停炉时蒸汽损失。
经测算,每启、停锅炉一次可节约蒸汽1500吨。
检修创新:自制器具省时省力
随着现代化工具的不断升级,旧的、笨拙的工具不断被更替,检修创新路十分艰难。
齐鲁石化热电厂检一车间负责8台锅炉的检修、维护工作,最常见的检修工作就是更换大小不一的阀门。小阀门好说,大阀门重达几百公斤,检修现场空间狭窄,大的起重设备用不上,就连最基本的手拉葫芦也无处悬挂,只能人工拆卸、安装。而且随着职工年龄的不断增长,不仅劳动效率不高,费时费力,还存在着一定的安全风险。
为寻找检修更换重达几百公斤的大阀门的途径,便于检修,检一车间集思广益,业余时间开始自主设计、研发、制作微型起重设备。
小配件自己购买,设备的核心部件到处“淘宝”,最终所用的拼装零件全部齐全。经过职工们共同拼装、焊接,终于研发出了一台微型起重设备。
以前检修拆卸锅炉主给水阀门至少需要5、6个人,最快也得2、3个小时才能完成,阀门的拆卸,既耗时又费力。
微型起重设备研发成功后,锅炉给水系统大阀门检修时,自制设备派上了大用场。检修中,职工们使用上微型起重设备,同等工作量只要3个工人、半个小时就完成了拆卸工作,不但提高了工作效率,并且还提升了安全性,他们这一创新深受职工和领导的好评。(
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