长庆油田采油九厂巧打自主调剖、精细管理、成熟技术推广、关键技术攻关“四张牌”,取得原油增产、成本节约双丰收。截至12月14日,这个厂今年累计增产原油3万吨,节约成本800万元。
承担长庆油田宁夏彭阳、陕北定边、吴起地区等边缘致密油开发的采油九厂,由于战线长、区块高度分散、开发油藏非均质性强,油井稳产成为油田发展的关键。个别油井投产1年,日产下降率就超过60%。为实现稳产,今年年初以来,采油九厂通过实施4项综合措施,达到“改善平面及剖面矛盾提高水驱效率、遏制含水上升、恢复油井产能”的目的,增产增效成果明显。
打好自主调剖牌。目前,采油九厂组织调剖机组5套、微球注入设备7套,年作业能力达50口。管理模式也由前期的作业区协管转变为生产保障大队专业化管理,并配备安全管理员、技术员、电管员等,逐步规范现场管理。通过完善“第九采油厂自主调剖运行管理办法”等3项制度,今年共实施自主调剖调驱39口,对应油井195口,日增油26.81吨,累计增油3532吨。
打好精细管理牌。采油九厂通过建立健全化学药品、施工记录等台账,规范药品运输、储存管理,有效降低安全风险;完善调剖在线监控系统,实时监控压力、排量、累计注入量等,做到“全天候、无死角”。在队伍管理方面,这个厂坚持费效挂钩、量效挂钩原则,在每个月的考核中,根据施工质量、组织配合、措施效果等对队伍进行排名打分,强化三基工作,夯实发展基础。
打好成熟技术推广牌。今年年初以来,这个厂通过大胆应用“大剂量、小排量、长周期、多段塞”工艺参数,推广成熟工艺技术,油藏开发形势逐步向好。针对吴410区裂缝性水淹井窜流程度高、水淹周期长、调剖效果差等问题,这个厂推广应用成熟PPS凝胶+酚醛树脂体系,大大提高了措施有效率,稳油控水效果明显且节约了大量费用。
打好关键技术攻关牌。针对侏罗系孔隙(裂缝型)见水严重问题,采油九厂采用现场配液简便的环保型预聚体凝胶体系,用料从前期的5种降至2种,通过逐级提高凝胶强度并采用小排量注入,有效防止施工压力快速上升。目前,试验1口井,井组含水从38.3%降到32.3%,日增油3.53吨,累计增油343吨。