巴陵石化供排水事业部以提升水务经济技术指标、节水减排为目标,推进系统优化运行,强化供排水专业管理,推进系统优化运行,做深做细节水文章,挖掘内部潜力,在确保外排污水合格率稳定为100%的同时,今年过程挖潜增值超过340万元。
该部在上年污水处理剂降耗的基础上继续“深耕”。以水务竞赛、小指标竞赛等活动为载体,组织开展对标,全面分析差距,明确持续改进方向。该部岳阳城区与云溪片区现场对标,交流污水处理剂管理做法,抽调云溪生化车间技术员到城区生化车间驻点,指导污水处理剂降耗工作,年内污水处理剂消耗降本300多万元。
该事业部摸索在不同指标下的污水处理药剂最适宜投加量,将以往的定量添加改为非常规减量添加,进行效果评估。七里山生化车间实施“降低絮凝剂的消耗”持续改进项目,使用单耗较低的固体聚丙烯酰胺代替液体聚丙烯酰胺,从配药方式、配比浓度、温度等多方面进行配比试验,改造配药装置,总结出适合现有装置的配药模式。至目前,该车间今年已节约药剂费用200多万元。
针对供水内、外管网农用水水损量增大的突出问题,该部开展整治农水“亮剑”行动,加强效能监察,打农水减量增收“组合拳”。联合车间作为农水减量增收执行单位,在夏季用水高峰期成立应急巡管行动小组,5个小组每天巡查20多公里,对取水主管线沿线用户进行巡查,努力查清每一个漏点,切断每一处长流水,推进装表计量收费,加强农用水收费、零星收费。全年农用水管网减量增收超过100万元。
一直以来,该部云溪生化车间每年消耗自来水45万吨左右,回收60万吨明沟水,用于装置降温、清泥、压滤机冲洗、风机和机泵冷却、绿化及日常用水。随着污水深度处理装置建成,出水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准。该部推进云溪生化车间中水回用持续改进项目,3套生化装置的表面浮泥冲洗水,中和脱泥装置的压滤机反洗水系统,浓缩池进水格栅清洗用水,以及中和池环化污水降温用水,都可使用回用水,项目完成后,年中水回用量可达20多万吨,节水价值30多万元。仅清泥作业用水一项,每年可节约自来水消耗约5万吨。车间持改小组还集思广益,将应急用水、消防水、绿化水均纳入中水回用的范围,做到“一水多用”,促进节能减排。