初春的内蒙杭锦旗,冰雪中的寒风依然刺骨。
东胜气田在杭锦旗。3月中旬,由
华北石油工程五普钻井分公司承钻的东胜气田JPH-347井,仅用一只钻头就完成了二开直井段的施工,在气田尚属首次。
华北五普鄂北工区指挥部主任席银申并不满意这样的小成绩,“2016年,我们在杭锦旗58井区带导眼水平井施工中,有两口井的钻井周期低于50天。虽然连创纪录,但整体钻井周期仍高于60天。”
“今年,东胜气田背负着华北油气分公司扭亏脱困重担,对我们来说,只有降本一条路。缩短施工周期和处理井内复杂情况的时间这两道坎儿,必须翻过去。”
细化管理措施,进一步提升施工效率
2月上旬,华北五普鄂北工区指挥部和部分钻井队的员工就来到了气田。
“今年,东胜气田开发规模加大,犹如寒冬中的一袭暖风。”在指挥部2月中旬的生产会上,席银申计划全年工作。新年刚开工,须尽快做好管理、技术等方面的筹备,为进一步提高施工效率打基础。
会议结束第二天,指挥部的工作人员全体出发,到各井队召开动员会。车轮压在积雪上,发出吱吱嘎嘎的声音。
“我们在这里有井打,已经很幸运了。钻井周期每延长一天,就有4万元左右的效益要流失。”席银申说。
2016年,华北五普在杭锦旗有十多支钻井队,常有多口井同时出问题。有时,席银申凌晨五六点处理完复杂情况,又去别的队伍解决另一个问题。
为了提高效率,该公司提出“一开井段抓配合,二开井段抓效率,定向、水平段抓泥浆”的管理思路,并将工序划分为:全井钻井提示、搬迁安、一开井段、上直井段、造斜段和水平段六个阶段,每个阶段详细列举了优快施工程序和工作重点。
在重点作业环节,制定了“钻井液杂质、钻井液性能达标、易漏地层稳定、减少失误和重复作业”四项控制要点。
为了监督各项措施的落实,年初和年末,工区零下十多度。夜里无论几点有事,指挥部工作人员一直到结束才走。再分析不足,进一步改进。
去年,该公司在工区的钻速同比提高了24.97%,钻井周期下降了19.36%。
“虽然技术指标有了提升,但井内复杂情况依然很多。整个工区的施工效率和年度降本计划,没有达到预期。”动员会上,传递压力的同时,席银申分析施工难点,在延续2016年技术管理措施的基础上,介绍新思路。
“强化三零创品牌,学习交流保业绩,提质提效三步走。”席银申说。除了打造零缺陷、零违章、零事故的品牌,要通过相互学习成功经验来提高施工业绩,实现钻井周期从60天向50天、40天的跨越。
“优快钻进、节约成本,是让企业和个人都盈利的最好办法。”
改进新体系,降低井内复杂情况
另一队人马,正全力投入钻井液新材料的试验和应用。
今年初,该公司邀请
中石化石油勘探开发研究院首席专家和中国地质大学教授,到东胜气田调研,以进一步解决技术难题,清理2017年影响提速提效的障碍。
2016年,华北五普在杭锦旗的井壁失稳率同比降低11.59%,单井堵漏平均时间由2015年的19.5天缩短至6.16天。堵漏消耗的减少,使平均每米成本降低6.14%。
但仍有不少问题制约提速。井漏仍频繁,泥岩稳定性差,轻则掉快,重则井塌。应环保要求,全面推广泥浆不落地装置后,钻井液内的杂质清除困难,性能调整难度大。
优化钻井液体系,以适应不同地层,迫在眉睫。
“通过优选堵漏材料,再配合施工工艺,能提升地层的承压能力,达到稳定地层的目的。”华北五普泥浆公司经理梅永刚介绍。经过双方探讨,有了初步方案。
这需要对2016年已经成型的钻井液新体系,进行进一步改进。
去年,泥浆公司负责杭锦旗“防漏堵漏和井壁稳定”两个攻关项目。其中,强抑制、强封堵的“双强”钻井液体系是重点。在实验室,经过几十次优选材料和试验,在各井段性能指标和处理剂的使用上,有了可行性数据。
实验室只能进行处理剂的配伍性实验,观察性能变化的数据和大致趋势,模拟不了施工现场。为验证新体系的堵漏效果,他和技术人员住在井队,及时观察和处理现场情况。
地质条件千差万别,导致每口井都不同。这种不确定性,使他们的日常工作也无法正常,紧急“出诊”成了常事。
一天晚上22点多,有支井队三开刚钻了1米,遇到泥岩坍塌。接到电话,梅永刚立刻前往。恢复正常后,他叮嘱井队控制好参数,回到宿舍已是凌晨3点。
“使用新体系稳定地层,如病人吃药,需要一个过程才见效。稍有疏忽,有可能引发井内复杂情况。”梅永刚说。新年刚过,他们就来到工区,变更了易漏易塌地层的钻井液处理方法,并依据试验数据,增减了部分防塌封堵类处理剂。
“经过改进的技术措施和新处理剂,更有利于降低井内复杂情况和施工成本。”