“小苏,把脱戊烷塔的塔压从1.0兆帕降到0.97兆帕。”刚接过班还没坐稳,
天津石化炼油部联合七车间重整内操苏志军就接到了车间技术员李文彬的指令电话。
通过脱戊烷塔的塔压,瞄准用量最大的3.5兆帕蒸汽进行攻关,这是车间最新的节能降耗措施。小苏不敢怠慢,把其他工作交代给另两位内操后,立即执行指令,并认真观察该塔的参数变化。果然塔压降了15分钟后塔的灵敏板温度开始升高,回流量开始增大。小苏开始调整塔底热源3.5兆帕蒸汽用量,这儿是此次优化的着力点。
蒸汽用量先从9.5降到9.45,小苏也是从小数点后两位开始。几分钟后,回流量还在增大,证明还有可操作的空间。这次小苏的“步伐”稍稍放大了些,从9.45降到9.35。
“脱戊烷塔咋样了?”开完晨会的李文彬赶到DCS操作室,气喘吁吁地问。
“正在调整,塔底热源开始降了。”
“好,慢慢来,千万别影响下游装置的操作,每调整一次都跟制苯内操说一声,让他们也观察变化及时跟进。”
“好,放心吧,李哥。”
18:05分,小苏拨通了李文彬的手机:“李哥,调整到位了,你猜现在蒸汽量是多少?”隔着电话李文彬都能感受到小苏的兴奋,还没来得及回答,小苏就迫不及待地说:“8.5吨!以前重整装置每小时119吨满负荷时,塔底热源一小时还得用9.5吨呢,现在处理能力都106%了,能耗不仅没有增加,还降了1吨。”
但降压后是否能确保送至下游装置的重整油组分满足要求呢?李文彬与质检组沟通要求对重整油加样检测,由班组跟踪取样结果。“试验”三天,中间切换了三次原料,取样结果全部合格。这时,李文彬才真的踏实了。
联合七车间主任李金峰说:“我们车间既是生产高附加值产品的主力,也是耗能大户。我们不怕步子小,任何一个可优化点,哪怕从小数点后算起,只要有成效就会不断摸索下去。”