4月份,受
炼油装置大修影响,互供轻烃量大幅减少,为确保化工分部裂解装置满负荷运行,
茂名石化外购轻烃量大幅增加,当月卸轻烃量达1.57万吨,打破了5年前创造的1.32万吨历史最高纪录,创历史新高。
面对大幅增加的卸车量,液化气车间发扬“以我为主,责任至上”的精神,主动与各部门沟通协调,精细把控每日到站车辆的数量和到站时间,增加行车可视化内容,优化运行,高效衔接卸车工作。他们还进一步加强车辆检查,规范司机管理,严格卸车过程监控,及时通报车辆和司机的低标准问题给运输单位,提高了卸车效率和车辆周转效率。
为保证安全、高效卸卸轻烃,该车间持续优化机泵运行方式,积极协调轻烃运输专车专用,减少气相抽压环节,从而减少机泵运行时间,节省卸车时间,提高效率。目前,阳江和广西中油的来车已不用抽压,丙烯卸车采取边卸边送的方式输送到上游装置,大大减少了机泵的运行时间,不但节省了装置用电量,而且减少了机泵的损耗。
该车间将工作重点放在挖掘潜力,继续降低轻烃的卸车损耗率和做大装卸车总量上,他们通过精细管理,深入分析影响装卸车损耗的各种因素,充分发挥员工的能动性,采取积极有效的措施,加强对运输方的监管,卸车损耗达到分部金牌指标。
他们积极落实科学巡检制度,修订车间巡检管理细则,增加巡检频次,由车间管理人员每天对巡检情况进行抽查,每班至少放置一次巡检宝物牌,对巡检发现问题、解决问题进行奖励。4月份,他们对车台8#称轻烃槽车液相泄压阀阀芯漏轻烃、车台5#称东头轻烃液相软管球阀关不严等6项隐患及时进行处理,保证了卸车工作畅通无阻。