今年,
金陵石化按照集公司“转方式、调结构、提质增效升级”要求,深挖潜降成本,不断提升装置的经营效率。该公司年加工原油800万吨的4号常减压装置,通过精心优化增产
航煤、减少三剂的消耗、提升加热炉炉效等举措,节支增效显著。
1~5月,4号常减压装置累计增产航煤5800余吨,增效1900多万元;减少三剂消耗约9吨,节支20万元左右;降低瓦斯耗量790多吨,降本超150万元。
精细优化,增产航煤
6月2日10:00,4号常减压装置工艺五班班长石亮,精心操作,控制柴油初馏点243℃,保证其大于240℃。
这也是装置每个班每天必须控制的参数之一。
今年以来,技术人员深入挖掘装置潜力,千方百计设法提升装置运行效率。他们通过优化参数,将柴油初馏点由220~230℃提高到240℃以上,提高了柴油5%馏出温度和航空煤油95%馏出温度的差值,从而降低航空煤油和柴油的重叠度,增产航煤;同时,他们将柴油汽提塔底的蒸汽由每小时0.9吨提升到1.8吨,保证了柴油和航煤分离更完全。
“效果不错,现在柴油和航煤的重叠度为-4.7%,也就是说两种组分完全分离,同过去比,每天可增产航煤约59吨,增效20多万元。”4号常减压装置主管杨东明介绍。
盯紧生产 减少三剂耗量
6月3日8:20,4号常减压装置技术员小李晨检时,先后来到初馏塔、常压塔、减压塔塔顶回流罐排水采样口,检测含硫污水的pH值,根据检测结果及时调整各塔顶有机胺注入量,控制三顶排水pH值在7~8,然后又去查看缓蚀剂、有机胺、破乳剂的使用情况。
这是小李每天必须做的事情。
今年,4号常减压装置把降低“三剂”消耗作为降本增效的目标之一。技术人员和班组通过盯紧各塔顶回流罐排水的pH值、电脱盐排水及原油的乳化状况,及时调整破乳剂、有机胺、缓蚀剂等三剂的加注量。工艺人员将“三剂”加注量由过去每天一次调整为目前每4小时一次,根据分析数据,在满足生产要求下,尽量靠近下限指标加量,同时制定了工艺调整方案并下发班组,实施考核激励机制,奖优罚劣。
“初步测算,今年前五个月三剂量耗量同比降低5.3%,增效26万元。”小李高兴地说,而且,脱后原油含盐量由原来每升3毫克降至0.8毫克,降低了后续操作难度和费用,也减缓了设备和管线的腐蚀。
此外,他们利用大修机会,还新增一套凝结水回收系统,将过去明沟直排到处理场的管线蒸汽伴热凝结水,密闭输送至3号催化装置除氧器中处理回用。减小了损耗和环境影响,每天回用含余热的凝结水150吨左右。
提升炉效,降低瓦斯消耗
6月3日11许,工艺二班班长王中义,在DCS系统上仔细调节操作参数,保持减压炉出口温度在378℃左右,并联系外操齐岩现场查看和调整,确保数据准确。
由于加热炉在炼化企业中是能耗大户,减少它的能耗对降本增效非常关键。今年,4号常减压装置技术人员在保持装置安稳运行的基础上,精细优化操作参数,将减压炉出口温度降低3~5℃。同时,控制加热炉氧含量在1~3%,加强炉膛负压和排烟温度等操作参数的监控,确保加热炉效率最高,降低瓦斯的消耗。
“目前,加热炉炉效保持在93%,据测算,前5个月燃料气消耗累计减少791吨,节支约156万元。”杨东明说。