今年1-9月,
茂名石化合成树脂新产品和专用料产量达85.37万吨,占合成树脂总产量69.54%,49个牌号化工新产品有20个超计划进度。
今年以来,茂名石化化工分部结合自身生产情况,深入挖掘生产新产品装置的潜能,瞄准化工市场部分新产品价格大幅攀升的时机,通过优化装置结构、打破生产瓶颈、精心组织排产、全力保供市场等措施,实现新产品增产增效,赢得经济效益与客户口碑双赢。
催化剂实现国产化
3号聚丙烯装置自2014年原始开车以来一直使用美国进口的CDi催化剂,但是CDi催化剂比国产催化剂售价高230万/吨,价格昂贵,且为独家供应,不仅会增加企业产品成本,而且还存在采购保供风险。为此,今年茂名石化分三次在不同产品牌号上试用国产系列催化剂。
“与进口催化剂相比,国产催化剂稳定性较差,容易影响生产平稳和产品质量。一定要慢慢加入主催化剂,目前喷嘴运行正常,说明主催化剂分散较好。”投催化剂的全过程中,聚丙烯车间工艺主任罗伟一直坐阵指挥。
罗伟带领车间技术骨干,增加中化分析次数,根据反应实时情况,快速调整反应器温度、压力等重要参数,并现场用“震荡法”清除集聚细粉。经过优化调整,很快,他们便摸清了国产催化剂的“小脾气”,生产逐渐趋于稳定。5月份,他们使用国产催化剂生产的1000吨K7726H,不仅填补了华南区域的空白,还以低成本高附加值的出身,相比通用料每吨增效800元。
今年以来,茂名石化对聚丙烯新产品生产进行前置分析,提前检查催化剂活性,在生产前期做好优化措施;加强与催化剂公司的沟通,调整催化剂的性能,减少不同批次催化剂性能的波动,逐渐戒掉了对进口原料的依赖。他们研发的28个聚丙烯新产品中,已有27个改用国产催化剂,每年减少成本884万元,并且新产品质量均未受更换原料以及生产波动的影响,优等品率达100%。
过渡料达到最少化
“PPL-MN55-S牌号切到PBL-F08-S牌号不仅要停止乙烯进料,还要将一、二环管氢气量大幅降低至10%。”9月18日7时30分,聚丙烯车间主操杨荣生仔细查看着牌号切换单上所需调整的参数。坐过山车般的参数调整十分容易引起生产波动,从而出现过多的过渡料。
“根据造粒工段添加剂的使用情况来看,我们聚合工段应该在20:50开始调整参数,我们提前一个小时调整催化剂冲程,避免环管降氢气后出反应波动!”随后,工艺员郑观秀坐在杨荣生身边,带领主操做足切换准备。
他们通过提前微调催化剂冲程,根据氢气加入情况,密切跟踪小环管的温度变化;及时分析样品,在牌号的切换过程中,多次采样分析,及时将新鲜样品送到分析地点,保证了参数调整及时、准确。当次,他们实现平稳切换,提前2个小时产出合格产品,减少过渡料42吨。
今年以来,茂名石化针对3套聚丙烯装置生产新产品种类繁多,频繁切换牌号产生过渡料较多的问题,大力围绕原料、产品结构、操作技能等方面工作层层解剖,组织相关处室、车间骨干多次优化切换方案,共同研讨,达到了较好的挖潜增效效果。前9个月,该公司切换聚丙烯新产品牌号所产生的过渡料减少了1000吨,增效150多万元。
“我们积极走访国内技术先进的厂家,虚心请教同行高手,回来后,深究行家的操作技能,优化工艺操作和切换改性剂的时间,实现新产品牌号切换的过渡时间最小化。”聚丙烯车间主任陈兵介绍说。
市场保供最优化
“各班长请注意,硅油系统在生产线运行期间每班都要启动,生产线停车后重新开车也一定要投用,投用情况要在班长交接班日志中做出说明。”8月初,橡胶车间工艺员傅涛发给各班班长邮箱一份邮件。
长期以来,合成橡胶装置膨胀机入口积胶问题严重,造成堵料停车制约后处理长周期运行。为解决这一难题,傅涛与班组骨干一起动手制作了一个简易的喷雾系统。他们通过在膨胀机入口不断地调试风量和硅油量,使设备平稳运行,实现后处理3条生产线平均运行周期均达到6天以上,最长的一次达28天,创造了装置投产以来的最长运行周期,为新产品平稳高产创造条件。
今年以来,茂名石化紧跟市场需求,加大对SBS干胶的生产。橡胶车间为改变设备腐蚀严重、故障率高,无法适应生产熔融指数较低的SBS干胶生产的被动局面,专门成立攻关组,对后处理一线进行设备瓶颈问题攻。同时,该车间积极优化工艺调整,通关对挤压机可调模板开度、膨胀干燥机一段温度、膨胀机剪切螺钉长度等进行工艺调整,6月份,在后处理一线成功试产出20吨干胶优等品F503。产品一经推出市场,全部馨售,深受客户青睐。
9月份,茂名石化共生产干胶1397.25吨,这也是近三年来单月干胶生产的最好水平,按目前SBS干胶市场价比充油胶高出近2000元/吨计算,增效达287万元。