11月9日上午,
安庆石化炼油二部新建RLG装置
催化剂预硫化工作结束。此次装置开工采用DMDS作为硫化剂,用量约6.75吨。
由于催化剂以硫化态存在时,具有较高的加氢活性和稳定性,而RLG装置装填的催化剂、保护剂、精制剂和裂化剂所含的活性金属均为Mo-Ni系金属氧化物,以氧化态的形式存在。因此,装置投料试车时,会进行预硫化,使催化剂的活性金属MoO3、NiO转变为有较高活性和稳定性的金属硫化物。
为确保预硫化工作顺利进行,装置早早备好足够的DMDS硫化剂,安排相关人员现场监护,为硫化剂罐D-113装剂,硫化剂泵P-106送电,确保随时可用。6日,启动硫化剂泵P-106,按规定的注硫速率向系统注入硫化剂DMDS。期间,装置安排专人轮岗,控制硫化剂DMDS的注入量,保持注硫泵P-106的平稳运转。当班员工配戴空气呼吸器,每半小时采一次循环氢的样,每一小时查一次硫化剂罐的液位,根据循环氢中硫化氢的浓度与硫化氢每小时下降的量,调整和记录注硫量。同时,严格升温程序,控制加热炉出口温度,严密观察反应器各床层温度的变化和系统压力的变化,发现异常,及时采取措施。另外,及时调整补充新氢压缩机向系统的注入量,并定时切水,称重和记录。9日凌晨,操作人员统计出注硫量、出水量、循环气中硫化氢浓度、水中硫浓度、新氢补充量、尾气排放量等数据,经过分析确定催化剂的预硫化效果符合工艺要求,结束预硫化。