近日,
扬子石化炼油厂2号延迟焦化装置焦炭塔凝结水代汽项目顺利投用。在焦炭塔大吹汽阶段通过用部分凝结水代替蒸汽的方法,节约大吹汽蒸汽用量,达到节能降耗的目的。该项目投用后,2号延迟焦化装置大吹汽阶段可节省蒸汽50%左右,预计每年可增加经济效益近90万元。
炼油厂2号延迟焦化装置焦炭塔完成一个生焦周期后,要切出除焦。除焦前焦炭塔需要做小吹汽、大吹汽、给水冷焦、泡焦、放水等处理。为了保证焦炭塔的使用寿命及长周期稳定运行,除焦塔的降温过程要缓慢,需先引入蒸汽进行吹扫降温,然后再给水逐步冷却。而用蒸汽作为冷却介质约占整个装置能耗的3%,不仅蒸汽用量大造成装置能耗高,而且由于大吹汽阶段属于间歇性操作,短时间内蒸汽使用量大,易对全厂蒸汽管网造成冲击,具有安全隐患。
为此,今年7月大检修期间,扬子石化炼油厂对2号延迟焦化装置原有的焦炭塔大吹汽系统进行技术改进,采用新工艺智能喷雾系统。在焦炭塔大吹汽阶段以一定比例的凝结水和蒸汽进入该系统,通过高效雾化装置将饱和水雾化成微米级的小雾滴,以雾化饱和水替代蒸汽作为大吹汽介质,以降低装置能耗,减小蒸汽管网压力波动,达到节约蒸汽目的。同时,该项目经过可行性安全评估,投运后不影响原有设备正常运行,不影响生产。
近日,焦化装置焦炭塔凝结水代汽项目完成改造后成功投用。据测算,凝结水代汽项目实施后可节约50%左右的蒸汽用量,每年可节约蒸汽近8000吨,每年因此可增加经济效益近90万元。