近日,
定边油田油井作业降本减费成效显著,该油田油井作业井次由2016年的39井次下降至25井次,同比下降14井次,作业费用节约28万元。
加强资料录取,提高资料全准率
在油水井资料录取方面,首先实时组织技术组人员学习油水井资料录取新规定,严格按照规定要求取全各项资料;每月进行两次油水井动态常规资料录取,对产量变化的油井进行加密测试;五小措施方面完善热洗跟踪卡,建立加药和热洗效果跟踪台账;同时,要求技术人员在测试、加药的同时对班组上报数据进行核实,确保了资料的准确性,为油水井的措施、维护提供了可靠依据。
细化“五小措施”管理,确保油井正常生产
今年以来该油田根据油井产液性质、结蜡特征、维护作业提出油管、油杆结蜡、结垢程度合理调整油井加药制度,累计调整加药4井次;热洗方面根据油井耗电量、电流、回压以及示功图变化进行“按需热洗”,加强热洗过程跟踪,及时调整热洗过程中各项参数,锅炉温度、用水量、冲次以及时间等。同时还不断优化工作制度,同时结合间抽,实现泵效始终保持在48%以上。加强电流的录取及分析工作,及时调整抽油机平衡率,使其达到85%-100%之间,油田抽油机平衡合格率始终保持在98%以上。坚持“长冲程、慢冲次”的治理思路。通过调整间抽时间、冲程、冲次,在保证油井液量的前提下提升了泵效,累计调整工作制度10井次,抽油机日耗电减少320度。
强化油井作业管理,提升作业质量
加强作业队伍管理,对新进作业队伍进行开工验收,重点对作业队伍的人员资质、现场布置情况以及作业设备情况进行验收。强化作业各项环节的管理及衔接,加强现场监督及物资材料的使用管理;作业施工前进行JSA分析,技术交底、施工过程专人全程监督,对油井存在问题及时反馈并制定措施,建立健全管杆服役等台账。为了减缓偏磨及提升泵效,以长冲程、低冲次为原则,在不降液的前提下合理优化油井工作制度、间抽时间;推行油井防偏磨“一井一策”,根据各油井井身轨迹情况,分别采用防磨抽油杆、内衬油管等针对性措施,有效减缓管杆偏磨。作业井次由2016年39井次降低至目前25次,作业费用节约28万元。