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金陵石化回用废脱硫剂节支数百万

日期:2018-01-19    来源:中国石化新闻网  作者:陈平轩 江兴中 李圣羊

国际石油网

2018
01/19
11:05
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关键词: 金陵石化 炼油 中石化

    “嘀、嘀、嘀。”1月18日11:00许,看着最后一桶废脱硫剂全部注入硫磺装置脱硫剂缓冲罐V111中,正在现场指导作业的金陵石化炼油二部三工区主管刘玉林松了一口气。
 
    今年,由于工艺条件变更,该公司烷基苯厂置换脱硫剂,约200吨本该“废弃”的脱硫剂在该公司的统筹协调下,掺入该公司炼油二部三套脱硫装置的脱硫系统,实现“废物利用”,不仅节约了200多万元购新脱硫剂的费用,还减省了数倍于废脱硫剂价值的环保处置费用。
 
    “新购脱硫剂年均价每吨约11500元,200吨需要费用230多万元,废脱硫剂还值60万元左右。”成本核算员小赵拿出随身携带的小型计算器,通过脱硫剂的含量及购价等因素,仔细分析新购费用和废脱硫剂价值。同时,若将废脱硫剂作废物处理,不但剩余价值不能利用,而且处理难度大、周期长,吨处置费用甚至数倍于其价值。
 
    因此,该公司设法通过掺炼方式实现废脱硫剂回用,但是要成功掺炼必须解决两个难题:一是废脱硫剂含有一定量硫化氢,现场要做到绝对安全;二是废脱硫剂浓度仅25%,而该工区生产中要求在30%以上,必须保证浓度。
 
    为此,工区充分评价掺炼作业涉及“硫化氢”的风险,制订安全可靠的作业方案和应急措施。作业时,除了相关人员严格按照要求佩戴硫化氢报警仪外,工区主管、技术人员与班组骨干轮流上阵,实施“双人监护”,“钉”紧作业,不间断检测现场“硫化氢”浓度,保障作业绝对安全。同时,技术人员根据废脱硫剂分析数据,制定了一系列可行措施。他们首先将废脱硫剂分批次加入溶剂缓冲罐,减小对系统溶剂溶度的“冲击”。其次,将脱硫塔顶产品比色频次由4小时一次改为2小时一次,加强产品质量监控,防止出现质量事故。此外,在“掺炼”中,对T403、T602、T803溶剂再生塔顶产品提浓,控制溶剂系统浓度在35%以上。
 
    最终,200吨废脱硫剂安全顺利地完成回收,为公司降本增效立新功。
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