在西南油气分公司采气一厂,近年来,通过不懈摸索,持续从打捞工具、节流器辅助打捞措施、节流器打捞方式、打捞时机上进行“四个优化”,井下节流器打捞成功率由54.17%提高至72.22%,有力促进了川西气井的稳产。
井下节流工艺作为一种低成本投产工艺,从2006年起,分公司开始引入
川西气田,至今共实施了100余口井。由于应用井下节流工艺的气井普遍产水,当气井进入生产后期,常带来带液困难、井下节流器制约采取排液措施、维护效果受到影响等问题,严重阻碍了气井稳产。2016年,通过优化井下节流工艺、工具组合,对19口压力低于5兆帕或节流器失效气井开展23井次的井下节流器打捞作业,有13口井打捞成功,成功率68.42%,日增产1.53万立方米。
采气一厂作为川西
气田最大的生产单位,近年在优化井下节流打捞技术上更是殚精竭虑,创新不止。“原有打捞工具抓取节流器成功率低、配套的辅助打捞措施不完善、节流器滞留井内时间长而出现腐蚀、气井井筒较脏而限制作业等,导致打捞成功率较低,未达到预期效果。”早在2014年,该厂就采用“一井一策”的方法,直面施工中碰到的上述诸多难题,积极摸索优化井下节流打捞技术体系,较好地恢复了该类气井排水采气通道,保证了排液措施的顺利实施。
——引进和创新并举,优化打捞工具。2016年,引进多胶筒荆刺活动式节流器,不但解决了其密封的可靠性问题,而且因其独特的座封装置和导槽结构,既避免了依靠生产压差座封的不确定、又彰显出卡瓦易解封、胶筒易回弹、打捞容易的优点,该工艺的另一个优点,在其特殊的泄流工艺,通过打开平衡滑脱,上下联通,能使节流器上部液体回流到井底。截至目前,在川西气田应用12口井,在一次坐封成功率和打捞成功率均达到100%。在创新方面,针对原有打捞工具抓取节流器成功率低的问题,该厂研发了“加长抓距”新款打捞工具。2017年,在川孝613-1井、川孝611-2井等无法抓取节流器而屡次打捞失败的气井中,采用加长版打捞工具,成功打捞起节流器。
——优化节流器辅助打捞措施。对于节流器与油管内壁咬合紧密,打捞工具抓取节流器后无法上提的问题,创新提出在打捞节流器前下入盲锤震击节流器,节流器松动后,再下入打捞工具的方法。2016年,针对新916-1等节流器使用时间较长的井,在采用常规的直接下入打捞工具无法打捞的情况下,改为下入盲锤先将节流器卡瓦震松的办法,成功地对6口井实施了打捞。2017年,又用该技术成功打捞4个下入时间超过5年的节流器,大大提高了节流器打捞成功率。其中,新沙23-2H井采用该技术成功打捞出井下节流器,气井日产量由0.32万立方米上升至1.68万立方米,增产近5倍。
——节流器被掩埋而无法抓取,怎么应对?节流器上提过程中打捞颈与本体断裂,如何破解?该厂在节流器的处置方式上,进行了优化。在川孝450-1井,面对节流器打捞颈被砂砾掩埋、无法打捞节流器的困境。技术人员尝试使用盲锤下击,节流器松动下移,成功将节流器推至井底射孔段下方,解除了节流器对生产的影响,保障了气井稳产。
——优化打捞时机。该厂基于前期14井次的打捞情况,对比分析打捞成功和失败的施工案例,总结出卡瓦咬合现象出现的时间点,即:节流器井下滞留时间应不超过3年,每隔1年活动节流器,能显著提升打捞成功率。
天道酬勤,稳产无虞。回首2017年,采气一厂通过“四个优化”井下节流打捞技术,对18口压力低于5兆帕或节流器严重影响排液、泡排效果差的气井开展打捞作业,累计增产天然气207.57万立方米,经济效益185.57万元,有效解决了井下节流气井打捞维护问题,为气井稳产提供了重要技术支撑。