“监护人员是最后一道关卡,必须要注意现场炉膛用火的情况,每隔两个小时就要进行一次测爆工作……”5月20日,
茂名石化化工分部裂解车间H-113样板炉改造项目检修现场施工正酣,车间总监黄巨利正组织专业技术人员、施工人员、监护人员做作业风险识别。待每个作业人员都清楚后,一并在JSA表上签字确认。
今年,茂名石化作为10家首批绿色企业创建单位之一,承诺在2018年底率先实现绿色企业的创建。其中,龙头裂解车间1#装置H-113样板炉改造是公司绿色企业行动计划中的一项绿色生产项目,改造后将实现每年节约7500吨标准煤。6月1日,H-113样板炉改造项目第一阶段提前2天完成全部改造任务,实现了优质工程,为“绿色企业行动”打响了第一炮。
做第一个吃“螃蟹”的人。为满足生产需要,茂名石化将样板炉改造项目分为五次进行,此次改造是第一阶段——更换H-113炉对流段76根烃进料管线和炉膛衬里,计划施工周期为39天。“本次改造需要割除20米高的平台板,再重新搭设脚手架,每天在一台裂解炉上要有四、五十人同时进行施工作业,而内部活动空间狭小,只够一个人转身。这个项目在中石化历史上属于首次,是没有先例可借鉴的。”黄巨利介绍说。
为安全高效完成改造任务,茂名石化成立HSSE管理机构,由车间管理人员以及班组负责监护的骨干组成。项目组成员每天深入施工现场进行HSSE监督检查,督促车间、施工单位落实施工方案的安全
环保措施,及时协调解决项目改造过程中遇到的交叉作业、炉内作业点温度高等问题。由于改造项目参战的施工单位和人员数量众多,他们重点做好施工作业人员和监护人员的安全教育,让作业人员和监护人都清楚作业内容、作业风险、作业防护措施,确保人人JSA过关。督促施工单位做好施工作业人员的专业技能教育、专业安全知识教育,重点检查脚手架搭设、起重吊装和焊接作业人员的安全培训取证工作。确保监护人具备危害识别能力,了解施工作业安全注意事项,掌握监护方面的安全知识,懂得应急处理知识。
“5月6日,检查发现炉内拆卸的保温衬里没有及时进行清理,阻碍逃生通道;炉内照明线直接搭接在金属容器上,没有做好绝缘隔离措施。”黄巨利按时在当天下午16点的工作现场会上进行通报,要求施工单位重视临时用电管理,施工过程做到废料不落地,随拆随清,避免堵塞应急通道。并明确第二天重点检查炉内临时用电和文明施工方面内容。
在每天的现场会上,茂名石化要求工程部项目经理、分部机关专区工程师、车间管理人员、施工单位安全管理人员及第三方国信监理人员必须参加,由黄巨利协调、布置改造相关事务,并通报当天的检修工作及现场违章违纪情况。他还根据实际作业、天气等情况,灵活布置第二天的安全监督管理工作,明确安全监控的重点和措施。
“炉膛清理出来的垃圾废物及工业垃圾堵住了逃生通道,没有及时清理,根据安全条例,扣0.5分。”5月2日,安全员谢潜德检查发现逃生通道被垃圾堵住了,考核了施工人员0.5分。5月10日,他还检查发现裂解炉辐射段入口拱顶作业点脚手架北侧缺少防护栏,违反了安全行为指数中人员位置“高处或临边作业无防护”的中级潜在风险,扣施工人员2分。
为做好现场作业过程安全管控,茂名石化组织施工单位、监理单位与车间项目组进行三方联合检查,并对作业人员和监护人抽查JSA内容了解情况,实行奖优罚劣。他们每周还开展两次SAI安全行为指数观察,组织车间、施工单位对施工人员从个体防护、人员位置、不安全行为、施工机具、作业环境、作业票证等6方面进行观察打分,按潜在风险的严重程度进行扣分,90分为合格,对发现问题及时制定防范措施,避免类似问题重复发生。施工期间,他们共检查发现H113炉现场二层防护栏无硬防护、H-113对流段电加热缠线作业未提报中午特殊时段作业申请等69项违章问题,126项文明施工低标准及施工人员不安全行为,共考核25人次。
查要查得通透,改也要改得明白。茂名石化创新设置现场看板,不仅每日公开考核内容,还设置了组织机构、现场领导带班签到表、施工统筹、作业JSA分析等栏目,及时张贴高温作业、进受限空间作业安全管理规定等内容,并张贴文明施工作业标准图片25项,供大家学习借鉴。
“兄弟你出来休息一下吧,进去电焊工作已经一个小时了。”5月21日,车间监护人冯旭辉要求容器内施工人员出来休息,并拿出新的滤棉给施工人员更换,叮嘱其要按要求佩戴好防尘口罩。为确保进容器电焊工作人员的安全,黄巨利缩短作业时间,要求容器内每次作业时间不超过1小时。
针对检修环境,对症开出“安全药方”。5月下旬,茂名气温飙升,黄色高温预警不断侵袭,环境温度超过30度,炉内温度接近50度,在炉内安装保温衬里作业环境非常艰苦。为此,他们要求施工单位配备三台防爆风机,一台放在下面向内鼓风,两台放在拱顶作业点强制通风。裂解车间党支部还申请凉茶、糖水等清凉补助,及时送到作业现场,给作业人员补充能量,防止作业人员高温中暑。