“下去了、下去了,可以起抽啦!” 6月9日,西北采油三厂采油管理一区副经理刘秀冬和TH10361井岗位人员看到光杆下降,抽油机欢快的点头,个个脸上流露出了解除难题后成功的喜悦。
TH10361井是该厂的一口稠油掺稀井,原油粘度大、含蜡高,经常会出现光杆滞后的现象。“发生光杆滞后不但会耽误生产,而且还会产生上万元的泵车、吊车及洗井作业费用。”该井岗位人员韩青龙说。
光杆滞后形成此项作业费用,被这位经常深入生产现场的副经理刘秀冬看在了眼里。年初,他就开始动起了降低这项成本的脑子。他说:“抽油机光杆滞后大多就是泵筒内部有胶质沥青质、石蜡等异物,粘附在泵筒内壁,导致活色下行遇阻,造成生产异常。”
那么如何才能方便快捷的解决这个问题呢?1月7日,TH10268井发生光杆滞后,刘副经理对该井流程进行了认真仔细的琢磨。认为井场现有的掺稀柱塞泵就是高压设备,可以改变原来的流程,直接利用掺稀泵洗井,就地取材,解决光杆滞后问题。想法有了,他就和技术人员及现场值班人员一起更改流程,将该井抽油杆提出工作筒,利用掺稀泵进行洗井,光杆滞后问题得到了解决。
此举在该厂掺稀井得到了广泛应用,结束了原先停机时间长、操作繁琐、费用高的传统处理方式。1-5月份,该厂成功处理TH10268井、TH10361井等光杆滞后问题38井次,降本增效40余万元,效果显著。
正如该区经理陈震所说:“刘副经理深入现场,善于观察解决问题,他这样的钻劲,不但节约了生产费用,更重要的提高了开井时率,增加原油产量200余吨。