西北油田采油二厂采油管理一区对机采井进行集体“会诊”,摸清“病因”,开出“良方”,精准施治,让机采井“健康上岗”。今年以来,检泵率与同期相比下降0.8%个百分点,累计节约稀油11800吨,增油8200吨。
采油管理一区共有机采井263口,其中,开井170口,日产油1700吨,占全厂机采井的60%以上。机采井在生产过程,井泵很容易患上高电流、低泵效等“病症”,不仅影响生产,而且会给井下作业、地层等带来影响。
该区对机采井进行“把脉诊治”,逐一核实电流情况,对34口油井电流存在偏差进行校对;通过机采井配重调整、优化,对前期高电流单井通过系统效率测试、电流核实等核实工况,对因地面配重、电机老化等问题导致电流高的,及时进行更换调整,排查出12口单井进行调整,日均优化掺稀25吨。通过关键参数如回压、电流、粘度等的周期性对比,排查油井能量变化、泵况等变化导致油井产量下降,及时对工作制度进行调整,同时对掺稀量进行调整,确保供排平衡的前提下,大幅优化掺稀量,累计排查单井180井次,日均节约稀油68吨。
对于“带病”机采井——低泵效井,从含水、能量、泵况三个方面定性分析,排查出低泵效井16井次,“量身定制”参数和措施,确保单井工况最优化。先后采取控水、调参、间开、检泵等方式,平均泵效由38.5%上升至46.7%,生产稳定性得到极大改善。
该区从油藏、井筒、地面三方面进行节点分析,逐井排查,对低泵效、高载荷、高电流、高危井,及时“健康体检”,一旦出现危险信号,提早打“预防针”,增强油井“免疫力”,减少停机和躺井发生。合计调整掺稀2360井次,调整工作制度212井次;机采井开井数由156口上升至167口,单井产油量由9.4吨上升至9.8吨。
“良方”带来“奇效”。目前,该区机采井“健康”运行,有效提高了机采井生产时率,同时,降低了成本。